2010年,陕西华山化工集团有限公司化肥厂不断加大系统技术攻关力度,有效实施技改项目,解决了各类疑难问题及外界不利因素给生产带来的被动局面,最终达到了安全生产、设备长周期经济运行的良好态势,全年各项工作在2009年的基础上取得了好的成绩。
在生产降耗和成本有效控制方面,公司在往年的基础之上寻求新的突破口,对运转设备进行了计划性的成熟工艺、设备技改,改造后均达到预期效果。公司主要做了以下工作。
1.将氨回收停运,对合成氨回收流程简单改造后,使二尿素吨氨耗下降
2.废锅自产饱和蒸汽全部送二尿素车间,严格控制二尿素2.5 MPa下温度在
3.为提高造气入炉蒸汽温度,对全厂蒸汽系统进行了重新分配调整和技术改造。改造后Φ
4.针对一系统开车后一入压力偏低的问题,对旋流塔出口至压缩机入口单台设备及煤气管线分段阻力测试,及时调整洗气塔水量,通过对0#煤鼓技改,一入压力提高4 kPa,压缩打气量增加
5.根据ZnO脱硫剂硫穿透、甲烷化催化剂的热电变化、微量变化情况,采取有效的处治措施,有力的延长了甲烷化催化剂的使用时间。
6.针对造气1#洗气塔阻力慢涨问题,经过多次研究分析,初次采用X酸进行了两次酸洗,系统运行稳定,阻力下降明显。同时BDO公司停车更换催化剂期间小时产量提高,使各项消耗下降明显。
2009年,该公司二合成透平机最长运行周期为140 d。2010年公司通过不断总结经验,加强管理,精心维护和技术创新,使透平机运行周期达到最好成绩,为全国的领先水平。二尿素解吸废液泵以前运行1周就需要检修1次,现在提高到2个月检修1次 。今年该公司针对设备、工艺的运行现状,组织召开了多次大修落实会和专题会议,经过科学论证,提出将大修时间再延长半年的大胆举措,若达到预期目标就将大修周期延长至2年,这样可节约一次大修费用,效益很是可观。