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日产700 t尿素装置技改运行总结

[日期:2012-08-15] 来源:《中氮肥》2012年第4期  作者:陆勇 [字体: ]

(皖北煤电淮化集团有限公司,安徽 淮南232001

 

[中图分类号] TQ 441.41  [文献标识码] B  [文章编号] 1004-9932201204-0050-02

 

我公司现有2套尿素装置,1套为1979年建成投产的110 kt/a水溶液全循环法装置,另1套为2000年建成投产的300 kt/a氨汽提装置。随着公司合成氨三厂的投产,为平衡前系统,尿素装置能力日趋偏紧,为此公司于2009年初决定对水溶液全循环法尿素装置进行改造,改造目标为日产尿素700 t

1  具体改造方案

1.1  合成部分

(1)现有尿素合成塔容积为41 m3,在塔内增加24层高效塔板(其中含改造的5层),通过使用高效塔板,确保日产尿素700 tCO2转化率≥62%

(2)增加120 m3/h一甲泵,与另外312 m3/h一甲泵并联使用,生产时只开11小,这样既可降低电耗又可节约维修费用。

(3)增加124 m3/h氨泵,与现有的324 m3/h氨泵并联使用,正常生产时31备,确保有备机。

(4)增加1110 m3/min CO2压缩机(目前还没安装),与现有的345 m3/min CO2压缩机并联使用。

1.2  中压部分

(1)增加1φ1 400 mm预分离器,以将53%的氨、3%CO2分离出来,降低预蒸馏塔及一段分解加热器的负荷,达到节约蒸汽的目的。

(2)增加1φ1 600 mm/φ1 200 mm预蒸馏塔。

(3)增加1F=325 m2的一分加热器,原175 m2一分加热器改作二分加热器。

(4)增加1台中压膨胀槽,专供收集一分加热器使用过的蒸汽,然后将收集的0.6 MPa蒸汽用到二段分解加热,节约蒸汽,降低消耗。

(5)增加260 m3/h空气压缩机,用于一分加热器、解吸塔的防腐。

(6)φ1 600 mm一吸塔加长2 m;去掉塔内原浮阀塔板,更换4层泡罩塔板、4DL-1型塔板;取消塔内小换热器以增加鼓泡段的面积;更换分布器,提高一吸塔的吸收能力。

(7)增加1F=140 m2的二甲液预热器,提高二甲液的温度,使进入热能回收段的汽液混合物的温度升高,间接地提高进入一段蒸发加热器的温度,从而降低蒸汽消耗。

(8)增加1φ1 400 mm二甲液混合器,使一分气与二甲液充分混合,提前产生反应热,以利热量的回收。

(9)新增加1F=500 m2的一吸外冷器。

(10)更换1φ1 200 mm/φ700 mmF=120 m2的防爆型惰洗器,主要用于安全生产及生产中氨的回收利用。

(11)增加1φ1 200 mm/φ1 000 mmF=70 m2的防爆型精洗器,主要用于回收放空气中的氨,降低氨耗。

1.3  低压分解部分

(1)现有φ1 200 mm/φ900 mm二分塔增加一段上部分离段筒体、专用填料及分布器,原F=175 m2的一分加热器改作二分加热器。

(2)增加1台二循一冷预冷器,将原有一吸外冷器利旧使用。

1.4  蒸发部分

(1)更换1φ2 200 mm的一段蒸发分离器,将原来φ1 400 mm一段蒸发分离器用作闪蒸分离器。

(2)将原F=74 m2的二分加热器作为闪蒸加热器。

(3)增加1F=280 m2的一表冷,原一表冷移至二表冷位置作为闪蒸冷却器使用。

(4)更换1φ2 000 mm的二段蒸发分离器,原二蒸分作为水抽真空循环槽使用。

(5)增加1F=20 m2的二段蒸发加热器,并增加二蒸加液位槽,降低蒸汽消耗。

(6)增加1F=280 m2的二表冷,原二表冷作为中间冷却器,取消升压器,降低蒸汽消耗。

(7)更换240 m3/h熔融泵。

(8)增加1300 kt/a的水力喷射泵、循环回收槽及循环泵,使用碳铵液抽真空,以节约蒸汽。

1.5  公用工程及其他

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