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气化炉回火的原因分析和解决措施

[日期:2016-06-12] 来源:《中氮肥》2016年第3期  作者: [字体: ]

气化炉回火的原因分析和解决措施

 

吴晓苹,潘玉成,崔利丽

(兖矿鲁南化工有限公司,山东 滕州277527)

 

[摘  要]四喷嘴气化装置气化炉烘炉过程中,炉温达到700 ℃以上时气化炉频繁出现回火现象,结合控制数据得出气化炉回火原因为锁斗上部堵塞、渣口堵塞、抽引大阀处灰沉降、蒸汽消音器和其他设备内介质窜入等,为此,重新制定了工艺操作要求,有计划地对影响烘炉的部件、部位进行拆检,并加大对影响烘炉的其他指标的监控力度,消除了气化炉的回火现象,保证了气化炉的成功投料。

[关键词] 气化炉;烘炉;回火;锁斗堵塞;渣口堵塞;灰沉降;预防措施

[中图分类号] TQ 546.8   [文献标志码] B   [文章编号] 1004-9932201603-0028-03

 

兖矿鲁南化工有限公司四喷嘴气化装置20057月成功投料,经过几年的优化和改造,气化炉稳定运行周期已经达到世界先进水平,但开车前准备阶段,尤其是气化炉烘炉时,气化炉频繁出现回火现象,且回火一般发生在烘炉温度达到700 ℃以上时,危险性较大,对安全生产和开工效率造成了一定的影响。为此,通过对气化炉回火的原因进行分析,探索出了可操作性强的应对措施,最终保证了气化炉的成功投料。

气化炉烘炉的作用和烘炉流程介绍

1.烘炉的作用

在四喷嘴气化炉工艺中,为了提高气化效率,防止热量散失,同时保护气化炉壳体不受燃烧室内高温物料的直接作用,气化炉炉壁内侧设计砌筑3层耐火砖,耐火砖在干燥状态下可长期存放,砌筑的气化炉耐火砖使用耐火泥进行粘结,并且拱顶和锥底有厚厚的浇注料,通过耐火泥的粘结将炉内耐火砖组成一个整体。

气化炉3层耐火砖由外向内分别是氧化铝空心砖、铬刚玉砖、铬铝锆砖,其理化指标见表1。耐火砖中含有的一定量的Cr2O3,可以抵挡高温和煤炭的侵蚀,达到保护气化炉壳体的目的;耐火砖中还含有一定量的Zr2O3,通过“相变效应”可以储存热量,为气化炉开车初期点燃煤浆和氧气提供热量,以使开车后炉内的气化反应得以进行[1]。热量来自于开车前的烘炉,同时烘炉可以除去气化炉耐火材料中的吸附水和结晶水,检验耐火材料及筑炉质量是否满足工艺要求。如果长时间不烘炉,浇注料以及耐火泥中的水分会造成耐火材料受潮失效等,并影响浇注料的质量,所以烘炉工作在水煤浆气化装置开车前是必不可少的。

耐火砖的理化指标

 

铬铝锆砖

铬刚玉砖

氧化铝空心砖

Cr2O3含量/%

85

12

 

Zr2O3含量/%

4.5

 

 

Al2O3含量/%

 

86

98

Fe2O3含量/%

0.4

0.3

0.5

Si2O3含量/%

 

 

0.2

密度/kg·m-3

4 200

3 250

1 400

常温耐压强度/MPa

100

120

8

1.2  烘炉流程介绍

气化炉烘炉流程见图1

 

1气化炉烘炉流程示意

气化炉烘炉采用蒸汽高速通过开工抽引器,由于开工抽引器的特殊结构使能量在动压能和静压能之间相互转换,转换过程中完成了对气化炉内部空间的抽吸,使气化炉内呈负压状态;燃料气通过预热烧嘴在炉顶点燃后因负压作用呈现“侧挂火炬”状态,从而使气化炉耐火砖均匀升温。此外,烘炉系统还存在一个循环水冷却系统,作用是防止烘炉时产生的热量烧坏气化炉内件,即渣池的水通过渣池泵向气化炉激冷环供水,和气化炉内件换热后返回渣池,达到循环冷却的目的。

气化炉烘炉过程中频繁回火的危害

气化炉烘炉过程中频繁出现回火,不仅对炉顶上部的烘炉设施造成损坏,导致直接的经济损失,还会严重威胁现场巡检人员的人身安全(如果巡检人员在烘炉区域进行巡检时气化炉出现回火,其喷出的火焰会灼烧巡检人员)。同时,因气化炉回火问题,火焰不能正常进入炉内,势必会影响气化炉的烘炉温度,不能按照烘炉温度曲线要求进行烘炉,耐火砖也就得不到正常的养护,最终会影响耐火砖的使用寿命,并且烘炉时间的延长也会延误开车进度。所以,气化炉烘炉回火问题关乎设备寿命、开工效率、人身安全等多方面。

气化炉回火的原因分析

3.炉壁熔渣受热流动而形成堵塞

3.1.1  气化炉液位突然出现猛涨

正常情况下气化炉内应该无液位,从烘炉水循环系统来看,渣池泵向气化炉供水后炉内的水直接通过锁斗1#2#3#阀门(DN400)到渣池,锁斗1#2#3#阀保持全开状态,所以在气化炉内形成一定液位是比较困难的。但在烘炉过程中经常出现气化炉液位突然猛涨的现象,同时渣池液位出现下降,气化炉液位涨至下降管管口位置时,就会将下降管管口封堵,使得抽引系统和气化炉燃烧室被隔绝,气化炉燃烧室内由负压变为常压,导致预热烧嘴处出现回火。

根据气化炉液位出现猛涨而渣池液位逐步下降这一现象,分析认为,是因为炉内到渣池通道不畅造成激冷水在炉内积聚引发液位上涨。现场观察堵塞位置在锁斗1#阀处,拆检后发现堵塞物是气化炉内燃烧后的熔渣。气化炉运行期间,炉内煤浆和氧气发生一系列的氧化还原反应,其中氧化反应是不完全反应,反应后残留的炭以及煤灰在液化状态下顺炉壁流到激冷室,在激冷室内被水激冷后通过锁斗排出系统。在烘炉过程中,尤其是当烘炉温度达到900 ℃以上时,炉壁残留熔渣受热流动,流至激冷室后温度急速下降,形成体积较大且比较坚硬的渣块,堵塞在锁斗入口阀门处,造成炉内激冷水不能顺利回到渣池,积聚在激冷室内直至封住下降管,最终导致回火。

3.1.2  气化炉渣口堵塞

气化炉停车后,观察渣口处无异物,较为通畅。但在烘炉过程中,随着烘炉温度逐步升高,渣口逐渐缩小,气化炉负压逐渐减小,当渣口缩小至一定程度时,炉内负压不足以拖拽火焰,从而造成回火。通过观察现场和收集数据都可以看到,渣口出现堵塞和炉内负压大小有对应关系(见图2),尤其是渣口堵塞至50%以上时,容易出现负压突降同时渣口堵塞比例突然升高的现象,因为渣口缩小至一定程度时更容易在渣口处发生“架桥”。

 

2炉内负压与渣口堵塞比例的对应关系

渣口发生堵塞,是由于气化炉内残留熔渣在高温下受热流动所致。但相对于堵塞锁斗,其残余的熔渣量要大得多。烘炉温度高于熔渣流动温度时,炉内残留的大量熔渣向下流动,在渣口处逐渐积聚,由于预热烧嘴安装在气化炉炉顶,炉顶和渣口本身有近12 m的距离,因此烘炉过程中渣口处温度要低于炉顶温度,大量熔渣在短时间内流至渣口处,随着温度的降低,逐步停止流动而变硬,渣口尺寸随之变小,达到一定程度时导致回火的发生。

3.2       气化炉内负压过小或出现“喘吸”

更多内容详见《中氮肥》2016年第3

 

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