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变换催化剂快速失活原因分析

[日期:2016-06-12] 来源:《中氮肥》2016年第3期  作者: [字体: ]

变换催化剂快速失活原因分析

 

  1,张  1,谭永放2,李海洋2

1.河南理工大学,河南 焦作4540002.山东齐鲁科力化工研究院有限公司,山东 淄博255400

 

[摘  要]对晋煤天源化工有限公司合成氨装置变换催化剂运行中快速失活的情况进行介绍,对可能导致催化剂失活的原因进行分析,最终判断催化剂活性快速下降应该与催化剂表面粘附的有机物和硫酸钾形成的膜状物有关,希望事件的介绍和分析能给催化剂生产厂家和应用厂家提供些许的经验和教训,以避免类似事故的发生。

[关键词] 变换催化剂;快速失活;物化性能;荧光分析;微区元素分析;物相分析;保留活性;硫酸钾

     [中图分类号] TQ 113.26+4.[文献标志码] [文章编号] 1004-9932201603-0016-06

 

 

晋煤天源化工有限公司合成氨装置于2005年建成投产,规模为2×180 kt/a。气化工序采用常压固定床造气,原料气经预脱硫、压缩进入变换单元。变换为两段,采用钴钼耐硫低温变换催化剂,其中Ⅰ系列改造为增加1台预变炉的三段变换,Ⅱ系列未改造,仍为两段流程。变换系统于201411月检修期间更换催化剂后重新开车,开车后Ⅱ系列运行1周后即出现变换催化剂严重失活的现象,直接影响生产。以下对变换催化剂运行中快速失活的情况进行介绍,并对可能导致催化剂失活的原因进行分析。

变换催化剂运行情况

201411月检修更换催化剂后,变换系统Ⅰ系列、Ⅱ系列催化剂装填情况分别见表1、表2

     Ⅱ系列催化剂于20141110开始硫化,1112硫化合格后导入粗煤气提压运行,在负荷增加至80%时发现一变炉床层温度逐渐下降,后将入口温度提至220230 ℃,仍不能改变下降趋势,至1118,一变入口温度225 ℃、出口温度285 ℃,出口CO含量由28%降至20%左右,远大于指标9%;二变入口温度182 ℃,全床层基本恒温在330 ℃,出口CO含量约3%。当时对于一变炉催化剂活性严重下降的原因并不清楚,基于原料气中硫化氢含量低的特点,首先考虑到的是存在反硫化的可能,于是决定等Ⅰ系列开车后对Ⅱ系列重新硫化。

20141121,对变换Ⅱ系列重新硫化了16 h,且初期提高进口H2S含量至300 mg/m3左右先运行一段时间,以确保催化剂不会发生反硫化。变换Ⅱ系列、Ⅰ系列运行数据分别见表3、表4,变换气组分分析数据见表5

   变换系统Ⅰ系列催化剂装填情况        m3

项目

 种类

预变炉

第一变换炉

第二变换炉

合计

 

上层

抗毒剂

20(新)

 

2.5(新)

22.5

催化剂

 

22.5(新)

26.7(新)

 

143.70

下层

催化剂

42(新)

23.2(新)

29.3(旧)

 

       变换系统Ⅱ系列催化剂装填情况       m3

项目

种类

第一变换炉

第二变换炉

合计

上层

吸附剂

2(新)

 

2

抗毒剂

6(新)

2.5(新)

8.5

催化剂

14.3(新)

26.7(新)

41

下层

催化剂

23.1(新)

29.2(旧)

52.3

变换系列运行数据

 

气量

/m3·h-1

蒸汽

/t·h-1

一变炉温度/

二变炉温度/

出口C0含量/%

入口

TI03

TI07

TI11

出口

入口

TI15

TI19

出口

一变

二变

11-11T19;30

22 870

0

235

429

430

440

423

245

290

247

224

 

 

11-13T10;30

75 000

30.00

222

284

375

389

394

182

222

246

255

8.73

2.94

11-15T17;00

76 000

30.50

221

252

316

324

326

179

237

272

284

15.09

3.05

11-18T10;00

70 180

31.33

225

245

257

271

275

190

284

338

347

18.92

1.88

11-19T18;00

73 220

27.50

218

239

251

264

267

188

290

348

350

20.55

2.57

11-20T15;00

78 000

27.20

213

234

244

253

252

185

295

349

351

21.12

2.77

11-21T8;30

40 000

15.00

214

238

253

272

272

182

317

344

344

20.47

2.89

重新硫化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-22T8;30

58 800

21.50

250

284

295

310

305

180

302

324

329

21.68

2.43

11-22T14;00

79 300

27.20

255

289

298

309

305

181

311

336

337

22.18

2.78

11-22T18;00

80 770

27.65

253

286

295

306

302

180

307

336

340

21.68

2.94

11-23T9;00

81 000

28.50

248

282

288

298

295

182

303

321

336

22.94

2.66

11-24T10;50

79 640

33.00

229

258

266

274

273

189

315

349

329

22.86

2.15

3可以看出:Ⅱ系列的一变炉从开车即出现床层温度下降较快的情况,短短几天,床层温度从400 ℃以上降至300 ℃以下,在70%负荷下床层温升只有4060 ℃,一变炉出口CO含量大幅上升,大部分负荷由二变炉承担;经过再次硫化后,变换系统Ⅱ系列的运行状况并没有改善,而且二变炉运行状况也出现逐渐恶化的迹象。

变换系列运行数据

 

气量

/m3·h-1

蒸汽

/t·h-1

预变炉温度/

补水/t·h-1

一变炉温度/

出口CO含量/%

 

 

 

入口

TI105

TI109

TI111

出口

 

入口

TI03

TI09

出口

预变

一变

二变

11-21T9;00

6.00

13.00

223

247

365

383

392

8.5

241

268

335

330

1348

5.10

236

11-22T14;00

10.84

15.00

230

243

348

371

374

15.77

241

264

324

320

1368

4.16

133

11-23T8;00

10.97

16.00

244

263

366

384

388

14.48

207

255

319

314

1348

4.43

177

11-24T17;00

11.25

15.56

243

262

359

378

379

14.13

207

253

317

312

139

4.74

240

11-25T9;00

11.33

16.47

245

261

358

381

382

14.19

221

260

316

311

147

4.58

221

11-26T9;50

11.29

16.14

245

264

360

383

382

16.02

207

251

312

308

1348

4.58

185

    注:二变炉数据正常,未列出。

由表4 可以看出:在分析Ⅱ系列可能存在的问题后,提高Ⅰ系列进口硫含量至300400 mg/m3,Ⅰ系列预变炉在入口温度为220230 ℃时,床层温度似乎也存在逐渐下降的趋势;提高入口温度至240260 ℃后,床层温度趋稳;满负荷条件下Ⅱ系列整体运行状况尚好。

变换气组分分析数据

 

预变炉入口

预变炉出口

系列一变出口

系列一变出口

系列二变出口

系列二变出口

CO

/%

H2S

/mg·m-3

CO

/%

H2S

/mg·m-3

CO

/%

H2S

/mg·m-3

CO

/%

H2S

/mg·m-3

CO

/%

H2S

/mg·m-3

CO

/%

H2S

/mg·m-3

11-12T20:00

26.08

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30

210

11-16T12:00

28.01

120

 

 

 

 

 

 

 

 

2.68

160

11-22T16:00

24.92

430

14.39

410

4.44

380

22.18

400

1.94

370

2.37

380

11-22T20:00

23.11

410

13.90

410

4.74

380

21.68

390

2.40

360

2.42

380

11-22T4:00

25.68

370

14.70

350

4.58

340

22.94

350

2.21

310

2.14

320

11-23T12:00

26.07

480

13.63

380

4.53

390

23.70

350

2.01

320

2.32

300

11-24T4:00

23.80

310

13.70

310

5.23

290

21.92

300

2.12

260

1.96

280

    注:系列初期出口H2S含量仅列代表性数据。

变换催化剂快速失活的原因分析

更多内容详见《中氮肥》2016年第3

 

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