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预热炉运行总结及改进措施

[日期:2017-04-21] 来源:《中氮肥》2017年第1期  作者: [字体: ]

预热炉运行总结及改进措施

 

王丽平

(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞041606

 

[摘  要] 针对甲醇装置预热炉运行中出现的问题,结合预热炉历年来的运行数据、故障及检修情况进行原因分析,认为在设备设计、工艺设计、技术管理等方面存在缺陷,采取相应的改进措施后,保障了转化系统的安全、稳定运行。

[关键词] 预热炉;运行情况;氧气管道泄漏;原因分析;改进措施

    [中图分类号] TQ 223.12+1  [文献标志码] B  [文章编号]  1004-9932201701-0038-04

 

1  预热炉简介

山西焦化股份有限公司200 kt/a甲醇装置预热炉原始设计为立式圆筒管式炉,辐射段对入转化炉的蒸汽和焦炉气进行预热,对流段对入转化炉的氧气和蒸汽进行预热,以满足转化炉的反应条件;对流段上部对锅炉水进行预热,以回收烟气余热。可见,预热炉是甲醇装置中的重要设备,一旦发生故障,转化系统乃至整个甲醇装置必须紧急停车处理,其是否正常运行直接影响甲醇装置的安全、稳定运行。

1.1  设备技术参数

预热炉燃烧空间燃烧气为合成弛放气,其低热值为10 021 kJ/m3,消耗量为3 300 m3/h;进燃烧器合成弛放气压力38 kPa、温度 40 ℃。预热炉内加热空间辐射段和对流段技术参数如表1

  1  预热炉内加热空间辐射段和对流段技术参数

 

辐射段

对流段

管内介质

焦炉气+蒸汽

蒸汽

锅炉水

热负荷/kJ·h-1

22×106

8.7×106

3.5×106

热效率/%

             75

换热管内物料流量/m3·h-1

52 926

 

 

换热管内物料进口温度/

500

230

100

换热管内物料出口温度/

660

400

120

换热管内物料进口压力/MPa

2.35

3.0

3.5

换热管内物料出口压力/MPa

2.33

 

 

换热管传热面积/m2

210

155

65

换热管表面热强度/kJ·(m2·h)-1

105 000

56 000

54 000

    注:设备技术参数摘录于设计院图纸原始数据。

1.2  设备特性参数

预热炉壳体内径5 156 mmH=23 842 mm,烟囱高16 000 mm,材质为Q235-A;预热炉内设有加热管,管外介质为燃料气,管内介质为焦炉气、蒸汽、锅炉水。预热炉内加热管特性参数如表2

2  预热炉内加热管特性参数

 

 

管内工艺参数

材料

介质

辐射段

操作压力2.352.33 MPa

操作温度520660

0Cr25Ni20

焦炉气+蒸汽

对流段

操作压力2.5 MPa

操作温度130350

0Cr18Ni9

氧气+蒸汽

对流段上段

操作压力3.5 MPa

操作温度100120

20#

锅炉水

 

 

 

 

 

 

 

 

注:设备特性参数摘录于设计院图纸原始数据。

2  预热炉的运行情况

公司预热炉于2006年设计,2007年完成安装,20085月投用,截至201545日累计运行43 816 h,部分运行数据见表3

3  预热炉运行数据

 

指标

2015-01-15

2015-01-192015-04-05

出口氧气+蒸汽温度/

400

330355

280295

出口焦炉气+蒸汽温度 /

660

580600

550560

辐射段第一层温度/

900

650780

630745

辐射段第二层温度/

900

610695

570660

辐射段第三层温度/

900

580620

545590

对流段第一层温度/

900

594631

595619

对流段第二层温度/

900

380407

409433

对流段第三层温度/

900

371401

406426

入炉氧气压力/MPa

2.5

2.32.5

2.32.5

出炉氧气压力/MPa

2.5

1.82.0

1.61.8

入炉焦炉气压力/MPa

2.35

2.02.2

1.82.0

出炉焦炉气压力/MPa

2.33

1.82.0

1.661.86

入炉空气压力/kPa

712

35

35

入炉燃烧气压力/kPa

410

79

79

入炉焦炉气量/m3·h-1

32 650

30 00032 650

23 000-26 000

入炉氧气量/m3·h-1

7 200

6 8007 200

6 0006 700

预热炉自2008年投用后至2015年,运行期间共发生过8次设备异常事故,具体如下。

12008528日,预热炉辐射段出口法兰泄漏,停车对垫片及螺栓进行更换。原因分析:安装质量方面的问题,螺栓选材错误。

2200868日,辐射段出口集气管联箱焊缝出现裂纹,停车进行补焊。原因分析:联箱制造焊接质量不合格。

32008722日,预热炉对流段锅炉水换热管泄漏,因修复困难、施工难度大,经专题会议研究决定将锅炉给水管道自炉外短接,锅炉给水进出口联箱处进行了封堵。原因分析:对流段锅炉水换热管制造质量差。

420091129日,辐射段出口联箱与盘管角焊缝发生泄漏,系统停车对漏点进行补焊。原因分析:辐射段盘管出口管与联箱的焊接结构原始设计和焊接工艺不完善;角焊缝存在焊角高度不够且未焊透的问题。

52010619日,辐射段出口联箱与盘管角焊缝处再次发生泄漏,停车对联箱进行改造、更换,彻底解决了设计方面存在的缺陷。

6201479日,辐射段联箱出口配对法兰裂缝泄漏。原因分析:配对法兰与管道在原始安装过程中存在错边现象,且该管道热膨胀应力集中在法兰高颈过渡区,运行过程中由于应力过大而导致裂纹产生。进一步检查发现联箱法兰高颈部位存在裂纹,对联箱法兰及配对法兰进行了更换。

720152151924,正常生产中,进入转化炉的氧气流量(F60611)突然由7 453 m3/h涨至8 066 m3/h,氧气压力由2.29 MPa降至2.21 MPa,预热炉出口氧气温度由353 ℃涨至370 ℃,转化炉热点(T60608)961 ℃降至908 ℃,转化炉热点温度最高只能达到954 ℃,其余指标均正常;现场检查,预热炉内声音异常。经检查分析,确定为预热炉内氧气+蒸汽换热列管泄漏。系统停车后,经综合考虑决定不对预热炉进行解体检查,在外部对3根炉管分别进行试压查漏,最内层盘管压力升不起来,判断此根盘管泄漏。于是对该盘管进行了两头封堵后于2015219日重新开车,系统维持80%的负荷生产,同时甲醇厂制订了《预热炉监控运行措施》、《预热炉氧气炉管泄漏应急预案》。

更多内容详见《中氮肥》2017年第1

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