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煤气化系统用泵低压密封水改造小结

[日期:2017-04-21] 来源:《中氮肥》2017年第1期  作者: [字体: ]

煤气化系统用泵低压密封水改造小结

 

董超杰,元利峰,赵林涛,刘艳霞

(河南心连心化肥有限公司,河南 新乡  453731

 

[摘  要] 机械密封水可以有效地带走传动设备内的杂物,起到冷却、润滑、保护密封面的作用,化工生产中通常采用脱盐水作为泵的密封水。为降低运行成本,减少气化系统脱盐水的补入量,采用尿素解吸废液替代脱盐水作为泵的机械密封水,投运后取得了较好的经济效益。

[关键词] 离心泵;机械密封;脱盐水;尿素解吸废液;技术改造;经济效益

 [中图分类号] TH 311  [文献标志码] B   [文章编号]  1004-9932201701-0022-03

 

我公司6.5 MPa水煤浆加压气化装置采用三级闪蒸的方式回收热量与灰水,泵作为系统的动力设备有着不可或缺的作用,而以脱盐水作为泵的密封水,为泵的稳定运行提供了保障。但脱盐水作为密封水存在两个问题:一是运行成本较高;二是脱盐水的使用必然增加污水处理系统的负荷。我公司尿素装置采用的是CO2汽提工艺,尿素解吸废液所损失的尿素对于产品消耗与成本来说微乎其微,可忽略不计,但直接排放则可能导致排放废水的总氮含量超标1。为减少脱盐水的消耗,降低运行成本和污水处理系统的负荷,我公司采用尿素解吸废液替代脱盐水作为气化系统用泵的密封水,取得了良好的经济效益。

1  离心泵机械密封简介

离心泵机械密封包括4个关键组件:静环、动环、密封元件和压紧元件。泵轴转动时,动环跟着一起转动,静环一直保持静止状态,动环与静环的严密贴合可保证介质不发生泄漏;泵轴停止转动时,压紧元件会产生足够的压力使动环、静环端面依然紧密贴合。密封元件的作用有三:一是维持轴间间隙及其与动环的密封状态;二是维持压盖与静环的密封状态;三是使泵在弹性元件作用下所受的冲击及振动得到有效缓解。

1.1  离心泵机械密封的作用及重要性

机械密封是一种防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏,以及外界杂质如灰尘、水分等侵入机器设备内部零部件的措施。机械密封水可以有效地保护密封面,起到冷却、润滑、冲走杂物等作用。据统计,机械密封失效导致泵发生故障占设备故障的50%以上,会引起工艺介质泄漏,造成不必要的停车、检修,不仅给企业带来巨大的经济损失,而且会造成一定的环境污染2

离心泵的动环及静环端面本身是光滑的,但由于腐蚀性污染、高温以及端面混入杂质等原因,会造成端面越来越粗糙,而密封腔与动环、静环两者间的间隙又很窄,机械设备的连续运转会使得密封装置的振动故障慢慢体现出来3。水煤浆气化装置中离心泵输送的介质含有不同程度的杂质,如煤灰、钙镁离子结垢产生的垢片,这些杂质大多会沉积在密封腔,而密封腔是离心泵的死角,久而久之杂质浸入密封端面,包围弹簧及动环,将动环抱死于轴套上,造成动环“不动”,最终机械密封失效。因此,为避免上述现象的发生,需在泵运行过程中用密封水对机械密封进行冲洗,将杂质带走,同时起到冷却、润滑的作用,有效地保护密封面。

1.2  机械密封腐蚀的原因及危害

金属环是一种关键的密封元件,如果其受到腐蚀,将对密封装置产生巨大的副作用。在离心泵运行过程中,会出现金属环表面均匀腐蚀、辅助密封圈接触部位(静环座、静环、轴套、动环)腐蚀的情况,而金属环、辅助密封圈接触部位的腐蚀会引起机械密封的泄漏,造成泵密封更换甚至紧急停车等后果4

金属材料的腐蚀机理如下:① 不锈钢材料中的CrNi使不锈钢在氧化介质中形成一层致密的氧化膜,使其表面钝化,防止其发生电化学腐蚀,从而提高耐蚀性能,而Cl-具有很强的活化性能,会破坏金属表面氧化膜,并阻碍其再次成膜5;② 在水或电解质溶液中,当两种金属制品相接触时就形成了原电池,发生电化学反应的过程就成为电化学腐蚀,电化学腐蚀速率与金属活性、温度、电解质溶液的离子浓度有关;③ 金属材料所处环境pH7时会发生酸性腐蚀。金属材料腐蚀等级如表1所示。

1  金属材料腐蚀等级表[6]

腐蚀率/mm·a-1

评价

0.05

优良

0.050.50

良好

0.51.5

可用,但腐蚀严重

1.5

不适用,腐蚀严重

2  改造前密封水的使用情况

改造前煤气化系统所用泵密封水为脱盐水,具体的用户及用量如表2所示。由表2可知,煤气化系统所用泵密封水的使用量=3×2+4×4+2×2+1.5×2+1.5×2+1.5×2=35 m3/h

2  改造前煤气化系统用泵低压密封水的使用情况

 

数量

/

泵设计压力/MPa

密封水用量

/m³·h-1

密封水温度

/

密封水设计压力

/MPa

进口

出口

渣池泵

2

0.010

0.59

3.0

30

1.3

高温热水泵

4

0.818

7.20

4.0

25

1.3

除氧水泵

2

0.128

1.40

2.0

25

1.3

蒸发热水塔给水泵

2

0.018

1.40

1.5

25

1.3

磨煤水泵

2

0

0.55

1.5

25

1.3

低压灰水泵

2

0.018

0.82

1.5

25

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  改造方案

面对低硬度的尿素解吸废液需要排放,而煤气化系统所用泵需35 m3/h的脱盐水作为密封水的情况,公司通过对尿素解吸废液和脱盐水的水质进行对比分析(见表3),决定实施尿素解吸废液替代脱盐水作为离心泵密封水的技术改造。

由表3可知,尿素解吸废液与脱盐水相比,温度高、压力低,因此技改方案确定为:增加2台换热器,将尿素解吸废液温度从7090 ℃降至2530 ℃,同时在换热器出口处加装管道泵,使冷却后的尿素解吸废液压力从0.6 MPa升至1.3 MPa,满足煤气化系统用泵对密封水温度、压力的要求,管道泵出口的尿素解吸废液汇至新密封水总管。

更多内容详见《中氮肥》2017年第1

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