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低温甲醇洗装置氨冷器泄漏原因分析及处理

[日期:2018-02-22] 来源:《中氮肥》2018年第1期  作者: [字体: ]

低温甲醇洗装置氨冷器泄漏原因分析及处理

 

汤霞槐1,杨运庆2,陈凡光2

1.兖矿贵州开阳化工有限公司,贵州 开阳  5503002.兖矿煤化工程有限公司,山东 邹城  273500

 

[  ] 介绍兖矿贵州开阳化工有限公司低温甲醇洗装置氨冷器(E3004)多次泄漏造成全系统停车,继而多次触发氨压机跳车的情况。在对E3004泄漏原因进行分析后,采取将E3004的管束材质由碳钢更换为304SS,以及清理氨压机气氨管线内结晶物的处理措施后,泄漏问题得到解决,系统运行平稳。同时,通过事故经验的总结,对国内低温甲醇洗装置氨冷器设计时的材质选用提出了建议。

[关键词] 低温甲醇洗;氨冷器;泄漏;原因分析;整改措施;运行情况;建议

 [中图分类号] TQ113.26+4   [文献标志码] B    [文章编号] 1004-9932201801-0024-03

 

1          

兖矿贵州开阳化工有限公司500 kt/a合成氨系统配套建有1套低温甲醇洗装置,采用大连理工大学的技术,配套冷冻站采用蒸汽透平驱动氨压机制冷,低温甲醇洗工段配置4台氨冷器以满足系统的需要。低温甲醇洗装置自开车以来运行至今已有4 a,其运行总体上较为稳定,4 a间因氨冷器泄漏问题造成过全系统停车2次:20152619:002#氨冷器(E3004)内漏,被迫停车堵漏;201561223:002#氨冷器(E3004)再次内漏,停车堵漏。氨冷器作为低温甲醇洗装置的关键换热设备,其泄漏造成全系统停车后,继而触发配套冰机跳车,不仅存在重大安全隐患,而且泄漏造成结晶盐类物质堵塞冰机入口过滤网,影响冰机的制冷效果,一度成为制约系统长周期运行的瓶颈问题。

2  停车事故及原因分析

2.1  氨冷器(E3004)泄漏

2#氨冷器(E3004)第1次内漏发生在20152月,第1次内漏停车后检查发现其6U形列管泄漏,堵漏处理;但运行4个月后,E300420156月再次出现内漏,事故经过如下。

201561218:37,净化控制室发现E3004进出口富甲醇溶液温差逐渐减小,出口富甲醇溶液温度由原来的-35 ℃逐渐升高,E3004出口气氨温度由-35 ℃升至-30 ℃,此时E3004液位降至4.03%。当时操作人员怀疑设备出现了内漏,于是开大补氨阀、减小进E3004富甲醇溶液量,观察运行状况;22:25发现E3004出口富甲醇溶液温度升至-18 ℃,其出口气氨温度升至3.4 ℃,液位则上涨至60.6%。操作人员汲取20152月泄漏事故的教训,判断E3004再次出现严重内漏,为避免大量结晶的形成,通知现场人员关闭E3004补氨阀LV3004;此后低温甲醇洗装置冷量明显不足,出工段精制气中CO2含量上涨,23:30全系统停车。停车后对1#氨冷器(E3003)现场液位计进行清理时亦发现有少量白色碳铵结晶。

针对不到半年内同一设备2次发生泄漏的情况,公司组织技术人员展开分析,通过查看20152月之前E3004的运行情况得出如下意见:① 甲醇中水含量控制在0.4%0.5%(质量分数),远低于1%的指标要求,且通过新鲜甲醇的补给量判断,甲醇消耗亦低于设计值(80 kg/h),可排除甲醇带水的影响;② 贫液泵运行正常,表明贫甲醇液过滤效果良好;③ 此前该设备未进行过检修,可排除检修时空气进入设备内与FeS发生氧化反应而引起了腐蚀。

更多内容详见《中氮肥》2018年第1

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