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多元料浆气化炉上升管与下降管夹层堵塞原因及处理

[日期:2021-08-16] 来源:《中氮肥》2021年第4期  作者: [字体: ]

刘富祥

(宁夏和宁化学有限公司,宁夏 灵武750411

 

[摘  要]宁夏和宁化学有限公司多元料浆气化装置(配置3台气化炉,两开一备)自投产以来,2020年以前因上升管与下降管夹层堵塞致气化炉停车问题尤为突出,在每年总停车次数中的占比平均高达约56%20162月以来占比更是高达约65%),气化炉运行周期一般维持在5060 d左右,导致检修频率高、劳动量大、安全风险较高,严重影响气化装置的安全、稳定、长周期、经济运行。分析认为,气化炉上升管与下降管夹层结垢堵塞属系统性问题,为原料煤煤质、灰水水质、灰水分散剂及工艺操作等方面因素共同所致。一系列有针对性的优化调控措施落实后,上升管与下降管夹层结垢堵塞问题得以解决,20206月以后3台气化炉分别达到80 d以上的运行周期,实现了计划倒炉。

[关键词]多元料浆气化炉;上升管与下降管夹层堵塞;原因分析;原料煤煤质;灰水水质;灰水分散剂;工艺操作;应对措施

[中图分类号]TQ546   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202104-0008-03

 

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宁夏和宁化学有限公司(原宁夏捷美丰友化工有限公司,简称宁夏和宁)主生产装置产能为400 kt/a合成氨、700 kt/a尿素、200 kt/a甲醇,并副产硫磺、硫酸铵。项目于20097月开工建设,20139月底机械竣工,20145月化工投料试生产,201474日打通全流程产出合格尿素。

宁夏和宁气化装置采用西北化工研究院的多元料浆气化工艺(激冷流程),设计有3台多元料浆气化炉(两开一备),单炉投煤量1 500 t/d,设计操作压力6.5 MPa、操作温度1 3001 350 ℃。宁夏和宁气化装置投产以来,截至2019年底,每年开(停)车次数平均约14次,停车原因中,上下游系统(空分装置、净化系统、合成系统)方面的原因占比约18.4%,气化装置设备方面的原因(高压料浆泵故障、破渣机故障、管线泄漏等)占比约10.2%,气化装置联锁及仪表方面的原因占比约9.6%,气化炉上升管与下降管夹层堵塞引起支撑板温度高而被迫停车检修占比约56%。尤其是20162月以来,上升管与下降管夹层堵塞致气化炉停车问题尤为突出,在每年总停车次数中的占比高达约65%,气化炉运行周期一般维持在5060 d左右,导致检修频率高、劳动量大、安全风险较高,严重影响气化装置的安全、稳定、长周期、经济运行。以下就有关情况作一总结。

1  上升管与下降管夹层堵塞现象

气化炉投料初期,支撑板(支撑板位于气化炉燃烧室锥底位置,对耐火砖起支撑作用)温度在242245 ℃左右,随着气化炉运行时间的延长,支撑板温度开始逐渐上涨,运行1015 d左右支撑板温度涨至250 ℃,运行至20 d左右支撑板温度涨至260 ℃,运行至4060 d左右支撑板温度突然涨至300 ℃以上;同时,气化炉激冷室液位也随着气化炉运行时间的延长逐渐呈上涨趋势,一般运行至1523 d左右便开始上涨,运行至35 d左右激冷室液位涨至70%,运行至60 d左右激冷室液位上涨至最高点后随着粗煤气带水量的增加又突然下降,工况完全不受控(或很难控制),气化炉只能采取半负荷运行或被迫停车,等待备炉检修完成后倒炉。另外,在气化炉激冷室液位上涨的同时渣口压差也在增大,由初期的28 kPa逐渐涨至40 kPa,支撑板温度在激冷室液位下降期间涨幅明显增大。检修期间发现,上升管与下降管夹层结垢严重,厚度约8 cm,上升管外壁结垢厚度约5 cm,通道不足1/4,夹层下部几乎全部堵塞。

分析认为,支撑板温度上涨的原因有:① 随着气化炉运行时间的延长,支撑板下部逐渐结垢而包裹温度测点,使得气化炉锥底的热量不能及时被工艺气带走而不断积聚;② 上升管与下降管夹层被逐渐堵塞后,直接接触气化炉支撑板下部的工艺气量减少,不能有效地对支撑板进行冷却。气化炉激冷室液位的变化在于,上升管与下降管夹层被逐渐堵塞后工艺气直接通过上升管外侧而造成激冷室液位不稳定。

3台多元料浆气化炉上升管与下降管夹层内垢样进行分析,结果见表1。从垢样分析结果来看,垢样成分应该主要为硫酸钙、硅酸钙(酸不溶物)。

2  原因分析及应对措施

2.1  原料煤煤质方面

2.1.1  原因分析

宁夏和宁气化装置常用气化原料煤灰成分分析数据见表2。可以看到:煤种Ⅳ灰分中SiO2含量达61.95%,高于其余3种煤(煤种Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)约20%CaO含量低,此煤种灰分较高,达20%(峰值23%),且煤种Ⅳ使用期间灰水水质差,黑水处理难度大,澄清槽黑水表观呈乳白色,灰水中悬浮物含量高达220 mg/L(指标为100 mg/L)、浊度高达140 NTU(指标为50 NTU);煤种Ⅴ灰分中CaO含量较煤种Ⅰ低近10%,使用期间低压灰水(低压灰水泵出口灰水,亦即系统中的灰水,下同)硬度在1 300 mg/L左右,低于1 500 mg/L控制指标,但灰分中SiO2含量仍较高,达51.02%。由此可知,煤种Ⅳ、煤种Ⅴ使用期间灰水水质差,上升管与下降管夹层、气化炉黑水管线、澄清槽溢流堰结垢速度必然加快。

2.1.2  应对措施

1)加强原料煤煤质管控以及稳定掺混配比,避免原料煤煤质大幅波动。

2)使用新煤种前须对其进行灰成分分析,尽量选用灰成分中SiO2含量低于45%的煤种;若采用配煤,则应考虑原料煤混配后的灰成分中的硅铝比1

2.2  灰水水质方面

2.2.1  原因分析

气化炉上升管与下降管夹层结垢期间,灰水中悬浮物含量与硬度均较高,悬浮物含量>200 mg/L,硬度约1 800 mg/L,碱度约500 mg/L,高碱度与高硬度的灰水在气化炉激冷室内极易结垢,造成气化炉工况异常。

2.2.2  应对措施

1)加强灰水水质管理,尤其是悬浮物含量,通过絮凝剂选型与添加量调整将灰水中的悬浮物含量控制在60 mg/L以下;投用备用澄清槽,双澄清槽的投用可增加黑水的沉降时间,对降低悬浮物含量有一定的作用;真空闪蒸凝液原设计进入灰水槽,改为进入澄清槽后,灰水中悬浮物含量降低约30 mg/L,表明真空闪蒸系统的稳定运行对灰水中悬浮物含量的控制有较大的影响,故严格控制闪蒸系统的各项工艺指标也尤为重要。

2)将灰水外送量(灰水外送至污水处理系统)由50 m3/h增至80 m3/h、灰水硬度控制在1 500 mg/L以下,低压灰水系统、激冷水管线、气化炉黑水管线、洗涤塔黑水管线结垢速率明显减缓。

3)规范水的排放,严格控制其他水源进入灰水系统,例如循环水,以减少其他有害离子(如Cl-SO42-)进入灰水系统。

2.3  灰水分散剂方面

2.3.1  原因分析

更多内容详见《中氮肥》2021年第4

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