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两级克劳斯+低温SCOT加氢还原硫回收装置运行小结

[日期:2022-02-15] 来源:《中氮肥》2022年第1期  作者: [字体: ]

蔡航,刘哲

(陕西渭河煤化工集团有限责任公司,陕西 渭南 714000

 

   [摘  要] 陕西渭河煤化工集团有限责任公司的硫回收装置接收处理其3套生产装置低温甲醇洗单元产生的富H2S酸性气,硫回收装置采用两级克劳斯+低温SCOT加氢还原工艺。硫回收装置自2011年投运以来,运行过程中出现了一些问题,包括液硫通道堵塞、硫冷凝器内漏、激冷水冷却器堵塞、焚烧炉入口短节堵、排放尾气SO2含量超标、再生塔液泛、SCOT单元界区阀故障率高、硫回收装置运行负荷低等,通过采取一系列应对措施,硫回收装置实现了稳定运行,并对两级克劳斯串接低温SCOT硫回收工艺的经济性进行了简单评价,或可为低温SCOT硫回收工艺的生产运行提供一些指导,为煤化工装置硫回收工艺的选择提供一些参考与借鉴。

[关键词]硫回收装置;两级克劳斯;低温SCOT加氢还原;运行问题;应对措施;经济性评价

[中图分类号]X701.3   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202201-0042-05

 

1    

陕西渭河煤化工集团有限责任公司(简称陕西渭化)硫回收装置接收处理其3套生产装置低温甲醇洗单元产生的富H2S酸性气,酸性气中H2S体积分数为25%40%,硫回收装置采用荷兰荷丰两级克劳斯(Claus+低温SCOTLT-SCOT)加氢还原工艺,设计硫回收率在99.9%以上,设计硫磺产量为10 000 t/a

陕西渭化硫回收装置包括酸性气进气段、采用空气助燃且酸性气分流的热反应段、两级克劳斯催化反应段和一级低温SCOT催化加氢反应段,过程气均采用蒸汽间接加热。加氢后的过程气经过水洗激冷后进入吸收塔由吸收剂脱除H2S,净化后的尾气送焚烧炉。吸收剂采用N-甲基二乙醇胺(MDEA)配制的水溶液,富液经蒸汽加热再生后循环使用,再生气送入酸性气进气段。两级克劳斯+低温SCOT加氢还原硫回收装置工艺流程简图见图1

近年来,低温SCOT硫回收工艺在煤化工装置中已有不少应用。陕西渭化硫回收装置自2011年投产以来,运行过程中出现了一些问题,其中有些问题是反复出现的,经过持续地优化调整及技术改造,现已稳定实现正常工况下尾气中SO2排放浓度550 mg/m3的目标,尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB 162971996)要求。以下对陕西渭化硫回收装置近几年运行中出现的问题及采取的处理/预防措施作一阶段性总结。

2  运行问题

2.1  液硫通道堵塞

液硫通道堵塞问题在硫回收装置升温结束导入酸性气后易发生(稳定运行期间发生的几率极小),直观表现为制硫炉前压力指示由0.010.02 MPa涨至0.03 MPa以上。据陕西渭化的运行经验,液硫通道堵塞在硫回收装置各级硫冷凝器后均出现过,第三级最为严重;就堵塞位置发生的频次,依次为液硫封及过滤器垂管、液硫球阀前、硫靴后直管段、除沫丝网、液硫总管,具体位置及频次依各单元特质不同而存在差异。

2.2  硫冷凝器内漏

硫回收装置试车后运行不到1 a,反应器后的两级硫冷凝器即发生内漏,被迫停车进行检修,且硫回收装置恢复开车运行不久后硫冷凝器再次出现内漏。硫冷凝器内漏后,直观表现如下:制硫炉前压力上涨,硫冷凝器后过程气温度下降,其后液硫管线有少量或无液硫流出;如内漏量较大,在硫靴位置还会排出炉水,或制硫炉前压力指示上下波动。

2.3  激冷水冷却器堵塞

低温SCOT反应器内装填钴钼系催化剂,其活性温度区间为200240 ℃,还原气采用外来氢源,还原过程中氢含量维持在1.5%3.0%。正常运行状态下低温SCOT反应器出口过程气SO2含量<1×10-6,但SCOT单元运行前两年,曾数次出现激冷水流量持续下降、激冷塔顶过程气温度高报警的异常情况,切换激冷水冷却器则工况恢复正常。激冷水冷却器为不锈钢板式换热器,对其进行拆检,发现换热板片流道内积存黄白色粉末状物质,分析确认为硫粉。

2.4  焚烧炉入口短节堵

在低温SCOT单元试车阶段,因再生塔持续液泛,胺液损耗过大,新胺液库存耗尽,其间暂将SCOT过程气经过激冷塔后即送入焚烧炉,此状态仅保持了2周时间,制硫炉前压力即开始上涨,各项工艺调整措施无效,硫回收装置被迫停车检修。通过对流程管线及设备逐一拆检,发现出激冷塔过程气进入焚烧炉的短节处堵塞程度超过80%,堵塞物形态为黑色熔融晶状体并混有管线腐蚀脱落物,受制于分析条件,不能确定堵塞物的成分。

2.5  排放尾气SO2含量超标

硫回收装置焚烧炉使用的燃料气为脱硫前的变换气,直接在焚烧炉内燃烧造成焚烧后尾气中的SO2含量超标,曾一度影响硫回收装置的性能考核。

2.6  再生塔出现液泛现象

硫回收装置经过一段时间的工况调整,低温SCOT单元实现了稳定运行,焚烧后尾气中的SO2含量稳定且达标,硫回收装置顺利通过性能考核。但此稳定期仅持续了1 a,再生塔内即出现了液泛现象,胺液发泡严重,通过连续补入新鲜胺液,液泛现象有所缓解,但只能维持一段时间,液泛现象又会再次出现。为控制再生塔持续发生液泛,不得已采取了减少再生蒸汽用量的办法,而再生蒸汽量减少后,胺液再生不彻底,造成脱硫效率下降,进而导致排放尾气中SO2含量上涨,难以控制。

2.7  SCOT单元界区阀故障率高

SCOT单元界区阀(HV-08)开停车时经常发生卡涩,影响SCOT单元的正常投运或切出,且常常运行时间稍久就会出现HV-08气动控制机构输出无反馈、执行机构完全不动作的情况,曾经过数次停车拆检清理,HV-08工作状况未见明显改善。后来重新采购了界区阀并更换,至今已投用5 a,其运行故障率极低。

2.8  硫回收装置运行负荷低

硫回收装置实际运行负荷低——最低约25%、最高约55%,过低的运行负荷使得SCOT反应器空速过小,床层温度难以维持,易出现SO2穿透,而SO2穿透一方面可能造成下游激冷水中出现析硫而堵塞激冷水冷却器,另一方面可能造成吸收塔中胺液出现不可逆的变质,且过低的负荷还会造成吸收塔内液相偏流,导致吸收塔塔板效率下降。

3  原因分析及应对措施

3.1  液硫通道堵塞原因及预防措施

更多内容详见《中氮肥》2022年第1

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