阅读内容

氨合成系统异常工况分析及处理小结

[日期:2022-10-14] 来源:《中氮肥》2022年第5期  作者: [字体: ]

梁志敏

(中海石油天野化工有限责任公司,内蒙古 呼和浩特010070

 

[摘  要]中海石油天野化工有限责任公司300 kt/a合成氨装置于1996年投产,经过2次改造后,合成氨装置运行稳定且能耗大大降低。2020616日,天野化工氨合成系统工况异常,表现为氨合成塔催化剂床层温度持续下降、合成气压缩机出口压力逐渐上涨、合成气压缩机段间压差持续上涨等。为此,列出异常参数,并将所有可能的因素全部列出,逐一排除,最终确认是系统内惰性气(主要是氦气)含量高(源于原料天然气中氦气含量高)所致。找到症结所在后,通过适当开循环回路弛放气调节阀排放系统内的氦气,持续约6个月,原料天然气中氦气含量下降至正常范围后,氨合成系统工况恢复正常。并总结本次氨合成系统工况异常的经验教训,提出合成氨装置下一步优化技改规划。

[关键词]合成氨装置;氨合成系统;工况异常;原因排查;惰性气含量高;氦气;调整处理;经验总结

[中图分类号]TQ113.26+6   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202205-0035-05

 

0    

中海石油天野化工有限责任公司(简称天野化工)300 kt/a合成氨装置(配套520 kt/a尿素装置)气化系统原设计采用Shell渣油气化,原料气净化采用鲁奇两步法低温甲醇洗脱硫脱碳工艺,在脱硫脱碳之间设有CO变换系统,脱碳后的工艺气经Linde液氮洗工艺脱除其中的COCH4等杂质气体后,配适量的N2送氨合成系统,H2N2通过载有氨合成催化剂的凯洛格卧式合成塔合成氨。300 kt/a合成氨装置于1996年投产,20058月实施了原料路线改造——气化原料由渣油改为天然气,200510月改造完成后投产;20167月,合成氨装置进行了流程改造,将原流程中的炭黑洗涤单元及脱硫单元增设旁路作为备用流程,改造后,合成氨装置运行稳定且能耗大大降低。以下就20206月中旬开始的氨合成系统工况异常及其处理等作一介绍。

1  氨合成系统工艺流程简介

天野化工氨合成系统工艺流程如图1。经净化的H2/N2(摩尔比)=31的合成气进入合成气压缩机(GB601),经压缩后与来自氨合成系统的循环气汇合后进入氨合成塔,在高温高压及氨合成催化剂的作用下生成气氨;氨合成塔出来的气氨经工艺蒸汽过热器(EA605)和合成废热锅炉(EC604)回收热量并副产4.15 MPaA)蒸汽,接着依次经合成塔进出口换热器(EA601)、循环水水冷器(EA603)进一步冷却至38 ℃后,进入组合氨冷器(EC601)冷凝,绝大多数氨被冷凝下来,然后进入氨分离器(FA601)进行气液分离,分离出的循环气经EC601换热后返回合成气压缩机入口,产品液氨则去氨贮罐和尿素装置。氨合成系统中,EA603后有3″放空管线,使用现场两道手动阀控制;循环气至合成气压缩机入口管线上有2″放空管线,使用循环回路弛放气调节阀(FC604)控制,排惰性气时使用。

天野化工合成氨装置无在线分析检测仪,日常生产中,主要依据出液氮洗系统工艺气N2含量(AA55206)、合成气压缩机二段与三段的压差(PDA604)、氮洗塔入口工艺气温度(T55205)等工艺运行数据与操作经验以及每班2次的化验分析数据[分析化验取样点分别为合成气压缩机出口管线上的S601和合成塔出口管线上的S602]作为参考进行调整。

2  合成氨装置异常工况描述

2020616日,天野化工氨合成塔各催化剂床层温度持续下降,合成气压缩机(GB601)出口压力由正常时的约10.45 MPa逐渐上涨至10.95 MPa并出现高报警,GB601段间(二段与三段,下同)压差也相对较高——由正常时的约0.69 MPa上涨至约0.78 MPaGB601入口压力由正常时的约4.35 MPa逐渐上涨;同时,合成气压缩机出口管线上的S601和合成塔出口管线上的S602两处分析数据显示合成气中的(N2+Ar)含量高[天野化工分析化验条件做不了纯氮气含量的分析,只能以(N2+Ar)含量的形式呈现分析结果],遂减N2量,以调整氨合成系统H2/N2,调整后工况无好转且有所恶化;为防止催化剂床层温度持续下降致氨合成反应不好而引发事故,逐渐关冷激线流量调节阀(HC603)——阀位由正常时的30%关至11%,以调整催化剂床层温度,系统调节余量逐渐减小;关小HC603后,合成循环气量逐渐增大,合成气压缩机入口压力、出口流量、段间压差等指标异常升高,为维持氨合成系统的压力,合成气压缩机转速由正常时的11 670 r/min提升至 11 890 r/min。考虑到合成氨装置的节能与环保,一直以来在非必要情况下氨合成系统是不开或少开惰性气排放阀(FC604),但当时考虑到系统工况在持续恶化,采取了将FC604开启50%的操作,持续8 h后系统工况有所好转。氨合成系统异常工况与正常工况的主要工艺数据对比见表1

3  异常工况可能造成的危害或影响

2020616日出现的氨合成系统工况异常,如果不及时调整或已调整至极限,可能造成以下危害或影响:① 氨合成塔催化剂床层温度持续下降,工况将进一步恶化,一旦氨合成塔垮温,氨合成系统将被迫停车退气;② 合成回路循环气量增大,合成气压缩机转速升高,合成气压缩机功耗增加,同时系统压力升高,向系统输送介质的各动设备出口压力增高而能耗增加;③ 氨合成反应不好,前系统压力升高,影响气化炉的安全运行,且频繁调整系统压力易导致工况波动,影响合成氨装置的安全运行;④ 如果系统工况进一步恶化,合成气压缩机转速再也没有了调节余地、合成塔冷激线已全部关闭、氨合成塔催化剂床层温度再无调节余地时,将造成合成气压缩机入口压力过高,合成气压缩机入口放空阀开启,合成气损失,导致氨产量下降、系统消耗增高;⑤ 当合成气压缩机入口放空阀开启后,合成气压缩机入口流量低、出口压力高,易造成合成气压缩机喘振,处理不当将会导致系统停车甚至设备损坏。

4  原因排查与分析

更多内容详见《中氮肥》2022年第5

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询