由徐州水处理研究所开发的含氨污水的短程硝化A/SBR处理新工艺,最近被中国环保产业协会评定为2008年国家重点环境保护实用技术推广项目。该工艺十分适合C/N值低的化肥污水的处理,现已广泛应用于国内中小氮肥生产企业末端污水治理工程。
该研究所经几年艰苦研究,终于掌握了短程硝化工艺的技术关键,并在工业应用上实现了突破。该短程硝化工艺比传统工艺节省压缩空气25%,相应电耗大幅降低;节省反硝化所需的有机碳源40%,这对C/N值低的合成氨排水来说,可节省不少处理药剂成本;省去了二步反应,使硝化反应时间缩短,好氧池池容较小,降低了投资;二氧化氮直接反硝化速率又比三氧化氮速度高63%,可缩短反硝化时间,减少基建投资20%~25%;外排污泥减少40%~50%,可降低污泥处理费用50%;减少硝化反应加碱量,因反硝化效率提高95%以上,相应会多产生剩余碱供硝化反应,节省中和用碱量30%。综合来看,短程硝化A/SBR处理新工艺节能、节水、节投资、省处理费,比传统工艺省基建投资20%~30%,省污水处理费用20%~30%,推广价值很大。
该工艺在化肥厂应用2年的工业试验证明,在处理造气循环水、处理水量100 m3/d的情况下,该新工艺可使COD浓度4000~6000 mg/L、氨氮1000~1600 mg/L、碳氮5~10 mg/L的进水,变成COD浓度100~150 mg/L、氨氮10~50 mg/L、碳氮1 mg/L的出水,符合国家一级排放标准。处理水中NO3-占80%~90%,符合短程硝化工艺要求。