吉林长山化肥集团长达有限公司有2台75 t/h循环流化床蒸汽锅炉,锅炉型号及系统配置完全相同。为了提高高温过热器的耐磨性,在系统大检修停炉期间,公司决定对其易磨损部位的表面实施耐磨金属热喷涂,但需首先将过热器内的积水全部清除才能进行。该公司为快速、有效地清除蒸汽锅炉过热器内的积水,采用了一种很有效的方法,以3#、4#锅炉为例,具体操作步骤如下。
充气前,关闭0#、41#(电动阀门)、34#及充气阀门,打开32#、31#(电动阀门)及42#阀门。43#及44#阀门既可处于关闭状态,也可以处于打开状态。上述阀门状态经确认无误后,即可将压缩氮气送至充气阀门前,然后慢慢打开充气阀门直至全开,向3#锅炉系统及主蒸汽母管中充入0.7~0.8 MPa的压缩氮气,充气3~4 h,系统压力达到一定(≥0.5 MPa)时,对系统进行检查,待确认系统无任何异常情况后,在中控室将41#阀门快速打开,3#锅炉系统及主蒸汽母管中的压缩氮气经4#锅炉系统的高温过热器、表面减温器、低温过热器等向4#锅炉系统快速泄放,泄放的压缩氮气从4#锅炉系统汽包的人孔泄出。4#锅炉系统高温过热器内的积水则被快速泄出的气体吹带至汽包,经水冷壁集箱后由排污管排出。
泄压结束后,关闭41#阀门,即可继续重复上述充气过程。经2~3次充气、泄压即可将4#锅炉系统高温过热器中的积水全部清除。同理,通过2~3次向4#锅炉系统及主蒸汽母管中充入0.7~0.8 MPa的压缩氮气,然后向3#锅炉系统泄压,即可全部清除3#锅炉系统高温过热器中的积水。
此方法简单、易行,安全、可靠,值得同行借鉴。