从去年至今年8月,大庆石化公司已投入近亿元,落实节能减排科技攻关项目20多项,节能16.6万t标油,节水875万t,污水减排621万t,实现了用能、用水和排污总量同比降低15%的目标。今年上半年,该公司节能3.24万t标煤,降幅2.3%;节水232.7万t,降幅8.1%;减排108.6万t,降幅11.0%。
大庆石化公司已有40多年历史,部分装置陈旧、工艺落后,节能减排难度较大。该公司对用能、用水和排污状况进行调研后,明确提出“以炼油、乙烯、热电等耗能、耗水排放大户为重点,先管理后治理,节能、节水、减排并举”的思路。
大庆石化把节能减排纳入关键业绩考核指标,直接与单位管理者业绩和全员奖金挂钩,同时设立1000万元专项奖金用于奖励先进,极大地调动了员工参与节能减排工作的积极性。化工一厂通过动力辅锅多烧燃料气和焦油,减少炼油厂渣油消耗,将渣油资源转化为高价值的汽、柴油,1 a累计节省渣油3.1万t,创效4188万元;炼油厂通过缩短加工流程、优化内部编制,每年创造效益2000多万元。为了缓解蒸汽和瓦斯过剩的矛盾,该厂通过焦化装置2台余热锅炉热源改走副线、制氢装置余锅控制产汽量、2套常减压装置减压炉增加燃料气用量减少燃料油量等措施,使瓦斯过剩量减少20 t/d,实现了能源利用最优化。
大庆石化还加强能源计划和统计管理,完善统计台账,加强统计执法检查,做好能源审计工作;统一了节能节水考核和指标核算办法;建立了能源统计信息系统,使能源统计数据和指标核算更全面、具体。
通过技术攻关,公司优化了裂解炉烧焦方案和运行方案,很好地解决了乙烯裂解炉长期存在的运行周期短、烧焦时间长、能耗高的问题;调整生产工艺,降低炼油厂1套常减压深井水量,解决了过剩溢流问题;对热电厂5台锅炉进行燃烧调整试验,解决了飞灰含碳量高的难题。
大庆石化公司8万t/a顺丁橡胶装置一直采用通用等压技术和水析法分离聚合物与溶剂,吨胶消耗蒸汽10 t以上。为了最大限度的降低装置耗能和废气排放造成的影响,该公司经过近2 a的不断探索,成功开发了预凝聚工艺生产流程,确定了差压凝聚优化节能方法,使装置吨胶降低溶剂油10.77 kg,降低蒸汽1.01 t,后处理尾气排放降低50%,年节约生产成本约1400万元。