山东恒通化工股份有限公司电石渣浆液脱硫系统二期项目投产以来,脱硫效率高达95%以上,处理后的烟气含尘量大大减少,极大地减少了烟尘对周围环境的污染,技改效果良好,循环经济效益显著。
该项目运行之初,由于时间短、操作经验少、各厂平衡协调不够,化工二厂向脱硫系统输送量比脱硫系统向化二输送量小,造成化工二厂沉淀池外溢。另外,烟道喷淋降温处喷嘴结垢严重,导致堵塞,失去降温效果,降低系统效率,影响了生产和投资效益。
该公司认真总结经验教训,分析生产系统存在的薄弱环节,采取有效措施进行处理。生产调度系统制定平衡调度制度,合理协调和平衡两厂输送量,通过降低浆液pH值、增加除雾器冲洗频率、配置管道,引来电石渣上清液用于对水质要求不严格的烟道喷淋降温,大大减少了一次水用量,平衡了两厂的水输送量,减轻了设备结垢,并且在输送上清液泵的进口处增加过滤管道、过滤器,除去上清液中的杂质,确保喷嘴更为通畅。另外,增设1条冲洗管道,对喷嘴进行定时冲洗,减少了堵塞,提高了设备运转效率。
由于脱硫系统尚属新兴环保项目,可借鉴的成熟经验少,并且公司是独立电网运行,虽然系统运行相对稳定,但是仍然存在一些问题,所以仍需继续改造,如在化工二厂输送到脱硫渣浆罐的管道前增设过滤罐,除去渣浆液中的大颗粒杂质;对外排泵出口和回流管道进行衬胶处理,更换老烟道烟气挡板门等。
技改后的系统将更大限度地发挥投资优势,大大降低污染能耗,减少二氧化硫和粉尘排放,提高循环经济效益,实现节能减排目标,为公司又好又快发展提供有力的环保支持。