2008年,中国石化股份公司九江石化公司化肥热电装置累计卸、转燃煤54.4万t,同比上年多卸煤9.4万t;产10 MPa蒸汽27.3万t,同比上年多产蒸汽1.62万t;外送炼油装置4.0 MPa蒸汽5.9万t,汽轮机发电15256万kW·h,同比上年多发电2073万kW·h;向锅炉上煤53.2万t,全年蒸汽耗标煤为
九江石化公司化肥热电装置有1套12000 kW自备汽轮发动机组,2台190 t/h锅炉,主要以煤为燃料,为化肥和炼油装置提供蒸汽和电力。2008年初,50年不遇的大雪灾造成全国煤炭运输中断,5·12汶川大地震又一次使煤炭运输受阻,致使该公司热电锅炉用煤多次告急,燃煤实际库存一度创历史最低位,严重威胁到化肥装置安全、平稳生产。九江石化积极寻求中国石化集团公司和省市地方政府支持,配合供应部门首次以水路运输、汽车转运方式组织调运北煤进厂。同时,通过开展卸、转燃煤劳动竞赛活动,克服了煤车一度大量集中进厂给卸、转煤工作带来的压力,加大卸、转煤的工作速度,以超煤场卸、转煤负荷的工作量,千方百计保证水路煤炭转卸,及时向热电锅炉供煤,确保了化肥装置安全、平稳生产。煤场燃煤库存危机刚刚过去,又再次遭受因暴雨连连造成煤湿的困境,这给燃运装置卸、转、上煤带来极大的困难,也给热电装置2台燃煤锅炉安全运行带来极不稳定的因素,九江石化公司组织大量的人力清煤、捅煤,进行合理科学配煤,保证了皮带输煤的畅通。同时,该公司积极开展降低热电锅炉运行能耗等多项技术攻关活动,排烟温度、飞灰含可燃物、入炉煤热值等指标同比2007年均得到较大的改善。仅2008年7—8月份,供热标煤耗和供电标煤耗比上年同期分别下降2.84%和10.41%,热电节能降耗攻关取得显著成效。
九江石化化肥热电装置2台190 t/h煤锅炉日消耗燃煤1800多吨,全年使用燃煤50多万吨。进厂煤炭质量成为锅炉安全运行、降低生产成本和提高经济效益的关键,进厂煤炭质量检验被列入公司主要效能监察项目。以往进厂煤炭都是人工采样,尽管规范了煤炭检验程序,还是不可避免地会产生数据误差。因此,九江石化公司投资200多万元,新建1套煤炭自动采样系统,投入使用后有效提高了煤炭进厂质量检验的准确率,确保了煤炭进厂和入炉燃煤质量,从源头避免了人工采样产生的误差,使原煤采、制样结果做到真实可靠,自动采样较人工采样燃煤热值数据平均低837360 J,为该厂降低煤炭采购成本提供了可靠的保障,预计每年可以降低煤炭采购成本300多万元。
九江石化公司针对高温季节生产、生活用电负荷激增,电气设备故障率高等特点,对热电装置高压电机、发电机组等关键设备进行特护,增加了日常巡检的次数和内容,做好现场电动机、变压器、静电除尘器、阴阳极振打器的维护和检查,检查锅炉岛、总降区域防雷、防静电及接地情况,确保了热电装置电气设备安全、平稳、高效运行。