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淮化采取多种措施用好水资源

[日期:2010-07-30] 来源:  作者: [字体: ]

近年来,安徽淮化集团通过致力于煤炭的清洁高效利用,造福社会,在实施新型煤化工转型的过程中,不断淘汰落后装置,大力实施清洁生产,在水资源的利用上做好文章,与“十一五”初相比,企业规模在大幅增长的同时,工业用水量和外排废水量不增反降。

针对生产装置多、相对分散,内部污染源点多面广、污染物种类较多,难于集中处理的问题,淮化优化组织、优化流程,投入资金实施清洁生产,通过立足自身,加强精细化管理,引进先进工艺和设备,实现以新带老或淘汰落后工艺、装置的方法,节约了宝贵的水资源。为此,淮化关停运行了21年的焦炉和伴随企业成长、已运行34年的老合成氨生产装置,投资15.7亿元,采用国际先进工艺技术和设备,建设了1套清洁工艺生产综合治理工程。与淘汰的老装置相比,不仅生产能力大幅提高,而且环境质量得到明显改善,员工工作环境也得到提升。

在淘汰落后工艺实现水资源结构性减排的同时,淮化在水资源利用上“精打细算”。公司对污染因素从源头进行控制,加强了化工装置的改造,优化了工艺和操作条件,实施了一系列废水系统的清洁生产工艺改造:对各化工装置采用“清污分流、污污分流、分类治理”;对污染点源分类进行治理,从源头上消除环境污染隐患;对高浓度污水实施回用改造,实现废物利用;对较干净的生产废水采用降级使用或中水回用技术,有效降低新鲜水的消耗量;对化工装置工业冷却水全部采用循环冷却水工艺,工业水的重复利用率达到95%以上,节水效果非常明显。公司总排水量在大幅降低的同时,水中主要污染物浓度也大大降低。

据统计,与“十一五”初相比,企业总资产规模由26.2亿元增至2009年的45.12亿元,增幅72.21%,净资产规模由9.36亿元增至14.73亿元,增幅57.37%。企业规模在扩大的同时,工业用水量与2005年相比减少40%,外排废水量减少60%,主要污染物排放量COD降低78%,氨氮降低82%

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