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三明化工实现合成氨原料煤的本省化和粉煤化

[日期:2011-02-28] 来源:  作者: [字体: ]

 

1113,福建三钢集团三明化工有限责任公司举行12台新造气炉竣工投产庆典仪式,这标志着三化公司在原料工艺路线的根本性转变,实现了合成氨原料煤完全本地化和粉煤化,降低了合成氨成本,极大地提升了节能减排能力,在市场竞争力上跨上了一个新台阶。

该公司原先以山西晋城煤、外省杂煤进行生产,面临着质量不稳定、价格高,运力有限等制约因素。去年10月,在三钢集团的大力支持下,三化公司投资1.57亿元,拆除第二造气车间的8台造气炉,新建12台造气炉,运用三化公司在国内率先开发的粉煤成型富氧连续气化技术,新原料采用煤棒路线,可使用福建省内价格相对较低的粉煤生产,摆脱对省外块煤的依赖,节约了运输费用,降低了生产成本。

新造气炉项目分为原料和型煤系统、造气和吹风气系统、循环水系统,总建筑面积约为2.5m3。该项目在建设过程中,采取分部竣工、分部投产、分步试生产和攻关相结合的办法,克服了施工图纸修改多、雨季长等不利因素,仅用了4个月就完成了12台炉全面投入生产,生产工艺流程全线贯通和顺利达产达标等任务。目前,12台新造气炉产气量已突破120m3/d,吨氨入炉煤耗控制在1650 kg左右。这是三化近几年技改项目中建设工期最短、达产达标最快的项目。

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