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汽轮机冷油器油温过高原因及对策

[日期:2008-07-23] 来源:兖矿鲁南化肥厂  作者:高娟 孔令奎 [字体: ]

兖矿鲁南化肥厂4#汽轮机组2002年底投入运行,汽轮机冷油器设计为2台,每台冷却面积为42 m2,油量为650 L/min,冷却水量为95 m3/h,最高出口水温为33 ℃,出口油温为45 ℃。机组在运行初期,各项指标均正常,基本达到满负荷运行。但是,在运行几个周期后发现冷油器出口油温有上升趋势,最高时达到了50 ℃。当时是用循环水作介质,水温为25 ℃左右。操作人员发现后立即打开一次水(水温为20 ℃左右)进行补充,油温仍然没有下降的趋势,汽轮机组只好降负荷运行。在通过大量的分析和逐步调整后认为,冷油器换热效率的降低是导致油温升高的原因如下。

1.在原始设计中,为了考虑机组运行安全,去冷油器冷却水分为一次水和循环水两路。两路水可以单独供给,也可以同时供给。操作人员在确认循环水不能满足冷油器时,便又打开一次水阀进行补水,而一次水压为0.15 MPa,循环水水压为0.17 MPa,因此,一次水不但没有进入冷油器,反而让循环水混入了一次水中,从而造成油温升而不降。

2.由于汽轮机1#轴瓦、2#轴瓦处汽封密封不严,部分高温蒸汽泄漏,造成润滑回油温度升高。在循环水和回油换热过程中,逐渐在冷油器水侧形成气泡,直接影响换热效果,使油系统处于半瘫痪状态。

我厂采取以下措施解决汽轮机冷油器油温过高问题。

1.在去冷油器一次水母管上增加了1台管道泵进行加压,使一次水压提高至0.20 MPa以上,这样即使循环水全部关闭,一次水也能够快速降低油温。

       2.利用机组停车机会,对轴瓦处汽封进行密封处理,杜绝漏汽,使回油温度达到可控状态。

       3.因冷油器水侧经常发生气塞,便定期打开冷油器顶部水侧排气阀进行排气,从而使冷却水系统能够正常运行,避免发生“堵水”现象。

       4.新增加1台冷油器,和原来的2台冷油器并联起来,可以同时投运,也可以独立运行。

       通过以上措施,4#汽轮机组冷油器出口油温一直控制在工艺指标范围之内,机组负荷在夏季也能够达到满负荷运行,稳定性明显提高,同时也为我们积累了宝贵的经验。
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