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黑化75t/h循环流化床锅炉改造

[日期:2008-07-23] 来源:黑化  作者:柴永国 [字体: ]

黑龙江黑化集团有限公司于1996年开始建设18t/a合成氨、30t/a尿素带甲醇项目,至1998年在热电厂配套的475 t/h循环流化床锅炉相继点火投入运行,锅炉型号为YG-75/3.82-MI。经过几年的运行,逐渐发生了一些问题,其中突出问题是锅炉出力不能达到额定负荷75 t/h;锅炉炉膛烟窗出口与旋风分离器连接处固定式膨胀节和旋风分离器、炉墙等处运行只有几个月就泄漏、窜火,致使锅炉环境污染严重,锅炉事故频繁。这两个问题极大地制约生产的稳定运行,不能满足生产用汽要求,经济性也不好。后改为非金属膨胀节,较原来有一定提高,但由于其连接方式为固定式,膨胀不好的问题不能从根本上得到解决,运行周期仍不能达到生产要求。为解决这一问题,经过多次研究、考察,我公司最终决定对6#炉先行改造,待达到预定效果后,再对4#炉进行改造。

       改造内容

       1.锅炉汽包开孔及上升管、下降管安装,汽水分离器重新配置。该项目由四川锅炉厂负责施工。

       2.原固定式的高温绝缘式旋风分离器改为吊挂式的水冷式旋风分离器,这是四川锅炉厂的专利,也是本次改造的关键和核心部分。

       3.锅炉炉膛烟窗出口水冷壁管改造和安装,按图纸施工,增加热循环,提高热效率。

       4.锅炉水冷式旋风分离器出口与直段连接处采用专用膨胀节连接。

       5.锅炉烟窗出口尺寸由原来的2400 mm×850 mm改为2050 mm×800 mm,再改为2600 mm×790 mm。烟窗出口直线与中心筒切向部分不能有重合,以避免烟气直吹造成中心筒磨损。该处经2次改造,原因就是第1次改造时烟气直吹,将中心筒吹坏。

       6.锅炉旋风分离器中心筒由Φ1500 mm×8 mm×1985 mm1Cr25Ni20Si2改为Φ1410 mm×15 mm×1865 mmZG8Cr26Hi4Mn3NRe。由于分离效率原因,我们进行了第2次改造,改造后高度调整为2250 mm,中心筒连接方式由原来吊挂焊接式改为法兰螺栓连接焊接式。该种结构使用后效果良好,基本解决了原中心筒易烧掉的难题。

       7.锅炉2个旋风分离器管屛每个分成三瓣,打号、对接安装,这是此次锅炉技术改造安装工作的关键环节。

       8.安装锅炉吊梁3件,供吊挂水冷式旋风除尘器用。

       9.锅炉烟窗出口膨胀节由非金属膨胀节改为密封装置加金属膨胀节。

       10.锅炉返料器膨胀节改为不锈钢圆筒式膨胀节。

       11.锅炉返料风由原来风箱小风帽式改为钢管带风帽式。

       12.锅炉耐火材料部分随设备本体改造,同步进行。

       改造效果

       1.在入炉煤特性不变的情况下,改造后锅炉最高负荷由72 t/h提高到77 t/h,燃烧室温度由930~950  ℃提高到950~960  ℃,返料温度由980~990 ℃降低到965~975 ℃,炉膛差压由1100~1500 Pa提高到2000~2200 Pa,给煤转数由47 r/min降到45 r/min,高过前温度由850~870 ℃升到870~890 ℃,水冷式旋风分离器热效率提高,达到预期目标。

2.改造后,锅炉烟窗出口膨胀节密封严密,周期可在3 a左右,悬挂式分离器密封效果明显,效率明显提高。

       3.改造后,锅炉旋风分离器和返料器膨胀节效果良好,可运行2 a左右。

       4.改造后,锅炉大修周期延长为2~3 a

       6#炉改造后经试运行检验,性能较好。但运行一段时间后,在计划停炉例行检查时,我们发现锅炉旋风分离器中心筒被烟气直吹,局部出现一个直径约为Φ300 mm的孔洞。经过仔细检查、认真分析研究后,找到了问题原因,确定了改进方案,于是进行了第2次改造,消除了缺陷,效果良好。此后我们又进行了4#炉技术改造,也收到了同样效果。经过几年的实际运行检验、经验积累和检修完善,4#6#炉技术改造均达到了预期目的。
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