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尿素一甲泵进排液阀使用寿命短的原因及改造措施

[日期:2008-07-23] 来源:山西焦化   作者:魏福玲 [字体: ]

3W-J1200/220氨基甲酸泵(简称一段甲铵泵或一甲泵)是尿素生产流程中的关键设备,其泵本体由机座、曲轴、连杆、十字头等组成的运动部分和由泵体、柱塞、进排液阀及密封函等组成的液压部分所组成。多年来,我公司围绕着一甲泵的检修与维护做了大量的工作,但也存在一些问题一直未能解决,比较突出的问题是一甲泵液压部分的进排液阀近年来使用寿命短,进排传输功能降低速度加快。为了满足工艺生产需要,公司频繁更换进排液阀,这样导致了一甲泵倒停次数增多,造成了水、电、材料、备件消耗的上升。

原因分析

近年来,随着我公司化肥系统高负荷生产运行,工艺生产对一甲泵各项技术要求比以前更高。为了满足工艺要求,公司执行两月一小修的模式,延长了泵的运行周期,而且由于尿素产量的增大,泵的转速由其额定转速1480 r/min提高到1500 r/min,运行水平超过了原设计能力,因此进排液阀的开合次数及做功情况较以前有所上升,如果阀板和弹簧承受脉动次数增多,就容易产生腐蚀疲劳破坏,造成阀板、阀座消耗加快,进排液阀的用量由每年6个增加至9个;液阀大弹簧线径Φ5.9 mm、总高52 mm使用后为Φ4.82 mm39.4 mm,小弹簧线径Φ5 mm、总高49 mm使用后为Φ4.82 mm39.4 mm,阀弹簧损耗增加了1倍,由每年的20套增加至40套,每次小修时阀弹簧也同时失效。

改造措施

       要提高进排液阀的使用寿命必须提高阀板、阀座及弹簧的耐蚀、耐磨能力。经多方面考察,决定改变组合阀材质,由Cr18Mn10Ni5Mo3改为TC3钛合金阀,TC3钛合金阀的耐腐蚀性能远比低碳不锈钢强,阀板与阀座的撞击将使阀面硬度提高,表面不易起斑点、蚀点。以弹簧为例,我国从西德沃西顿公司引进的VQE-H型高压甲铵泵,其进液阀弹簧材料为工业纯钛,排液阀为Cr18Mn10Ni5Mo3,前者使用寿命最短为164 h,最长为793 h;后者使用寿命最短为64 h,最长为215 h。经改进,进排液阀全部采用了TC3钛合金,进液阀使用寿命长达3999 h,比西德弹簧的使用寿命约提高了10倍;排液阀弹簧寿命最短为1441 h,最长为1801 h,比不锈钢弹簧使用寿命约提高了7~22倍。

       我公司使用了改进的进排液阀后,其使用寿命可达2 a左右,比原来提高了3~4倍,为化肥生产长周期运行创造了有利条件;减少了阀和易损件的消耗,减轻了工人的劳动强度,也减少了维修费用,降低了水、电材料的消耗,并可减少缸体及其配件的拆装次数,可增加直接、间接和辅助效益。
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