福建三钢(集团)三明化工有限责任公司合成氨厂合成车间共有高压机16台,一合车间10台,5#~10#机为H22Ⅲ型,1#~4#机H22Ⅳ型(4#机为双作用机,6#、8#为加副缸改造机);二合车间6台,11#~16#机均为H22Ⅲ型(15#机为加副缸改造机)。
我公司H22Ⅳ型机及H22Ⅲ型机的主要参数为:排气量165 m3/min、排出压力32.1MPa、转速333 r/min、功率2500 kW,主要存在以下问题。
1.排气量不足
设计者把第一级进气状态下的湿气体错当成标准状态下的干燥气体,因此,初始设计实际排气量就只相当压缩机铭牌打气量的90%;设计采用正级差式气缸串联,导致高压级填函泄漏气回一级进口,而一段气缸容积一定,造成有效排气量不足。
2.五、六级活塞环寿命短
六级活塞环设计前后最大压力差约为31.28 MPa,因此容易造成活塞磨损失效,寿命缩短;气缸套也如此。五级活塞环前后压力差虽小些,约为12.65 MPa,但压差也偏大,造成的后果与六级类似。
3.吨氨电耗高
由于高压级填函泄漏气回一级进口,造成循环做功,既影响排气量又影响电耗。
通过多方调研及各方案的比较,针对我公司压缩机实际运行现状,要提高高压机的排气量,同时又确保其各段压力不超指标及各列活塞力的平衡,经过热力、动力及强度计算,我公司H22Ⅲ型氮氢气压缩机采用如下改造方案。
1.在该机Ⅲ-Ⅴ平衡段间与Ⅳ-Ⅵ平衡段间各加一填料函,即内插填函。进Ⅲ段处气体与一出相通,进Ⅴ段处气体与四进相通,进Ⅳ段处气体与二出相通,进Ⅵ段处气体与五进相通。
2.Ⅳ级缸径由Φ320 mm扩到Φ330 mm,Ⅴ级缸径由Φ185 mm扩到Φ190 mm,Ⅵ级缸径由Φ115 mm扩到Φ120 mm。
3.由于内插填函后, 轴向长度加长,相应的Ⅴ、Ⅵ段缸往盖侧后移,因此Ⅴ、Ⅵ段进、出口管道也相应要改动。
4.轴向长度加长后,活塞杆长度也要加长,因此参照H22Ⅲ-J型进行改进,即分两段活塞杆;Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级活塞相应进行更新改造。
从计算结果可知,此方案仅需扩大Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级缸径,而Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级气缸均有缸套。通过对缸套的强度校核,Ⅳ级缸径由Φ320 mm扩到Φ330 mm、Ⅴ级缸径由Φ185 mm扩到Φ190 mm、Ⅵ级缸径由Φ115 mm扩到Φ120 mm后气缸套强度均符合要求。Ⅴ级缸径在两个合成车间都已扩到Φ190 mm,因此只需新换Ⅳ、Ⅵ级缸套,各级气缸保持不变,整个改造对原有的结构件更换很少。
确定改造方案后,我公司委托专业厂家进行设备及配件的设计与加工。2004年8月对二合车间12#高压机进行了阻塞节流改造,历时16 d。2005年12月与2006年1月,利用高压机中修机会又相继对一合车间9#和5#机进行了相同改造工作,均取得成功。
H22Ⅲ高压机经改造后,由于Ⅴ、Ⅵ级活塞环两端压差缩小,五、六级活塞高压介质不再流失,活塞环也降至正常的磨损状态,不但其泄漏量大为减少,而且其使用寿命大为延长;由于Ⅴ、Ⅵ级泄漏气回上一级进口,因此既减轻了净化系统的生产负荷,又节省了为循环气体所做的无用功;经测定,在同等进气状态下,压缩机排气量由改造前的149 m3/min提高到改造后的163 m3/min,约增加10%,每台机每天可多产合成氨5 t,按330 d计,可多产液氨1650 t/a。
本次H22Ⅲ高压机改造对原有的结构件更动少,也不必拆卸原有的气缸去加工,比较稳妥,且成本少(仅20万元/台)、工期短、收效快,又切合合成氨生产的实际要求。我公司共有氮氢气压缩机16台,其中H22Ⅲ型12台, H22Ⅳ型4台,已按填函堵漏+副缸改造3台,其余13台我厂拟全部采用上述所叙的内插填函方案进行改造,先进行H22Ⅲ型机的改造,H22Ⅳ型可参照进行。