我厂2台UG75T/H中温中压循环流化床锅炉于2002年10月份建成投产,在运行了几个周期后二级返料入炉膛处水冷壁发生了几次爆管。通过大量的分析后认为,爆管是由于我厂造气炉及气化炉所排的废渣、废灰中可燃物相当高。为了降低蒸汽成本、减少动力煤的消耗,在2003年初便开始尝试掺烧混煤(动力煤和造气渣、气化灰按照一定比例掺和而成),由于煤中灰分含量较高且锅炉保持较高的负压运行,因此二级返料量较大,对返料入炉口处冲刷严重,最终导致水冷壁磨薄发生爆管。为了稳定锅炉长周期、安全运行,减少飞灰对省煤器及水冷壁的磨损,我厂于2003年底去掉了二级返料,把二级返料口用浇注料封住。
二级返料去掉后存在的问题:
1.二级返料正常时通过空气预热器前高度为2200 mm的百叶窗收集灰尘后进入下部2个2800 mm×1200 mm×2600 mm集灰斗,然后通过返料器送入炉膛,把二级返料去掉后,收集在灰斗内的大量积灰无法排出,造成灰斗满灰后影响烟气通行,最严重时积灰掩埋百叶窗近700 mm;
2.由于二级返料无法运行,锅炉尾部烟气粉尘无法收集,过多的粉尘严重冲刷空气预热器,造成空气预热器管磨穿严重,同时也增加了电除尘的排灰量,影响了锅炉输灰系统的正常输送。
针对以上情况,我厂利用锅炉大修的时间把二级返料2个集灰斗及百叶窗积灰进行了彻底清理;之后在集灰斗下部各加装1个插板阀,阀后焊接排灰管道连接至渣沟内,然后由捞渣机刮走;在锅炉运行正常后规定操作人员每周一、三、五白班进行排灰,排灰时只需拉开二级返料下面的插板阀,2个灰斗内的积灰便自动排放到渣沟内,当排放至稍有负压时停止排灰并关闭插板阀。为了保护现场环境,我们目前正尝试把排灰管道连接到冷渣机内,以免飞灰四溢,造成环境污染。
通过以上改造后,从近几年的运行情况来看,不仅大大降低了飞灰对空气预热器的冲刷,而且缓解了电除尘及输灰系统的压力,确保了机组稳定运行。