新疆新化化肥有限公司10万t/a硝酸铵装置采用氨酸中和、蒸发造粒工艺,硝酸铵熔融物通过造粒塔上的造粒装置向下喷洒,使其形成直径为1~3 mm的颗粒,造粒塔直径8 m,使用温岭市环球造粒喷洒设备有限公司的ZL-D2型造粒机组和由该厂生产的旋转造粒喷头,生产的硝酸铵产品粒度均匀、颗粒度大,深受用户欢迎。
为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸品安全管理的通知》,我公司采取措施将农用硝酸铵改产为硝铵磷复混肥,即在硝酸铵输送皮带上计量加入磷酸一铵颗粒,形成磷含量≥4%的氮磷混合肥料。
2006年由国防科学技术工业委员会发布的《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》于
1.老尿素造粒塔改造为硝铵造粒塔
原硝铵造粒塔由于长期使用,年久失修,存在一定安全隐患,如果再新增防爆改造设备,必将影响生产和安全。于是公司决定将原老尿素造粒塔改造为硝铵造粒塔,老尿素造粒塔由于大化肥改造一直闲置,其工况较好,且同原硝铵造粒塔具有相同的塔径、塔高,共用同一电梯、楼梯,只有造粒平台高度不同。于是公司委托新疆化工设计院进行了平台改造设计,改造后的平台同原硝铵平台具有相同的高度和通风面积。
2.新增1套硝铵液封装置和加氨槽
由于原硝铵造粒塔液封装置和加氨槽使用年限较长,又同基础、管线、生产装置连接紧密不便移动,而且将影响半个月的生产,公司决定新增1套硝铵液封装置和加氨槽,由我公司自行设计、制造和安装,原硝铵液封装置和加氨槽原地备用。
3.增加1套搅拌装置
由于在熔融硝铵液中加入的防爆剂为粉状物料,且不易溶解于水和酸中,所以必须加强搅拌,使固相悬浮颗粒的熔融物料充分混合。刚开始设计时采用单层平直浆叶,搅拌罐外采用盘管外保温,采用侧面出料方式;使用后发现物料搅拌不均匀,停车发现罐内较易结晶,液位不易控制;后改用浆叶斜向布置,双层设置,罐内盘管保温,出料口新加一倒U形弯管,很好地解决了以上问题。
4.新增1套造粒装置
实验中发现原造粒机在造粒阶段出现明显的堵塞现象,造粒不超过0.5 h即发生喷头停止下料,熔融硝铵液外溢喷溅,根本无法正常生产。分析原因是加入的防爆剂粒度较大,在加入混合搅拌罐后又使熔融硝铵液成为浓度更高、黏性更大的悬浊液。此悬浊液在通过原30目的原造粒喷头时,在喷头附近发生集中堆积并逐步将原常压造粒喷头孔眼堵塞。经过广泛的市场调查决定选用宝鸡建光流体设备厂生产的CD-GT3/ZKL型差动造粒机,于
5.新增1台皮带输送机
改造之初,原采购的螺旋给料装置使用中发现防爆剂(三聚氰酸)堵塞严重,通过拌料加温等手段依然未能改变现状。后改造为皮带输送方式,原螺旋给料装置中的变频调速电机、电器控制装置利旧,很好地解决了此问题。
6.新增1套加料装置
由于平台空间有限,爬梯只能设计为螺旋状,加料漏斗口设计为天圆地方口,很好的控制了下料量,节约了空间。
7.原螺旋给料机利旧
为了防止硝酸铵结块,原生产中通过螺旋给料机加入了松散剂,显著改善了硝酸铵结块问题,此次改造原生产设备利旧。
通过以上一系列的改造措施,使我公司以较小的投资对硝铵磷复混肥产品进行了防爆改性,从而使我公司农用硝铵磷产品保持了良好的发展,并获得很好的经济效益和社会效益。
改造后仍存在以下问题:空间有限,劳动强度较大;人货共用同一电梯,存在一定安全隐患;刚开始生产时,粘塔情况比较严重。通过摸索,将电机转速调整为内轴200 r/min、外轴220 r/min,粘塔情况逐步得到了控制,现大概1个月打塔1次;改性硝酸铵生产设备除造粒设备外,都没有备机,一旦设备出现问题,检修将非常困难。