河南神马尼龙化工有限责任公司是目前国内最大的尼龙66盐生产企业,其空分装置是公司生产的公用工程装置,P-C
原因分析
1.一般情况下,只有当电机失电或压缩机运行参数达到联锁跳车值时压缩机才会出现意外停车。尽管当时的情况(跳车前DCS上没有任何报警提示)与电机失电时的情况非常相似,但是由于当时所有电气开关均处于“合闸”状态,并且同一条供电线路上的其他设备均没有跳车,所以,首先排除了电机失电的可能性。
由于在压缩机的联锁跳车条件中,除了油泵断电(主油泵断电,辅助油泵能立即启动)没有设预先报警外,轴温(≥
2.DCS控制系统中的所有联锁都是借助信号的输入和输出来完成的,正常情况下,当油泵处于运行状态时,其在DCS监视画面上应呈“红色”; 当油泵处于停止状态时,其在DCS监视画面上应呈“绿色”。然而,据当时控制室监控人员反映,在压缩机跳车的瞬间,2#油泵在DCS监视画面上显示的“绿色”,而不是正常的“红色”,即其状态信号在传送的过程中出现过中断,这表明,油泵实际上一直在正常运转。但是对于DCS监控系统来说,则认为它已经发生了“断电”故障,因为DCS监控系统只能辨别电气信号。与此同时,由于1#油泵已经处于停止状态,并且油泵联锁启动转换开关也处于手动位置(为防止检修过程中出现联锁启动,在1#油泵停运之前操作人员已将油泵联锁启动转换开关打至手动位置),所以,DCS认为是2台油泵同时断电。因此,我们认为导致此次压缩机跳车的直接原因就是2#油泵的状态信号出现了意外中断。
3.压缩机属于高速转动设备,设置油泵断电联锁主要有两个目的:一是在实际生产中,当1台油泵断电停运后,另1台油泵能够在联锁的作用下立即自动启动;二是当2台油泵同时断电时,压缩机会在联锁的作用下立即自动停止工作,即发生联锁跳车。从科学的角度考虑,这个联锁应该设在电气的供电控制柜上,直接由电气检测仪表依据油泵的实际工作情况进行控制,而不是把信号传给DCS,然后由DCS根据所监测到的油泵状态信号进行控制。因为只有这样,实际生产中才能真正避免油泵状态信号不稳定带来的麻烦。但在随后进行的压缩机联锁试验中,我们发现P-C
处理措施
1.迅速启动备用压缩机P-C104B,恢复生产。
2.立即从DCS监控系统中调取了压缩机轴温、油压等所有导致压缩机联锁跳车的重要参数及其历史趋势,同时对压缩机的所有联锁条件进行模拟试验。
3.将压缩机的油泵断电联锁由DCS监控系统移至压缩机的电气供电控制柜上,同时在DCS监控系中增加油泵断电信号报警,以提醒操作人员及时发现并妥善处理生产中的异常情况。