河南省中原大化有限责任公司的50万t/a甲醇项目采用壳牌煤气化技术,气化炉由印度LT公司制造,设计消耗原煤2400 t/d。开车后,因为气化炉渣口堵,被迫长期停车检修,给公司造成巨大的经济损失。
1.事故发生的经过及现象
开车后40 min,捞渣机第1次捞出较多的粉状渣,然后捞出少量圆球状渣;渣池的外壁温度略微上升,收集管束的温度略下降;渣池液位突然出现后又突然消失,波动幅度大;破渣机的破渣压力高达15 MPa,启动手动破渣程序,渣锁斗充压比气化炉高0.2 MPa,突然打开渣锁斗出口的双阀,情况仍未好转,在此过程中,渣口压差缓慢上升,最后达到连锁值24 kPa,整个气化炉跳车。
2.事故发生的原因
(1)此批次的煤含灰量高达50%,再加上挥发分及内水,造成碳含量不足30%。为了控制气化温度,O2/C控制得比正常时低,同样负荷及氧流量不变的情况下,送入气化炉的煤比较多,产生的渣也比正常时多。
(2)石灰石添加量不合适。当煤种改变时没有及时调整石灰石添加量,造成渣黏度较大,渣黏度为25 Pa·s(气化能接受最高黏度)时,气化温度较高,形成渣块较大。
(3)正常时,从挡渣屏流下来的渣比较少,渣块也小,熔融态的小渣块遇到从激冷环喷下的
3.处理及预防
拆开气化炉A1人孔发现,炉壁四周挂满了渣,中间形成1个超大的渣堆,紧靠炉内壁的是反应不完全的煤灰,其他的是玻璃状渣,渣从A1人孔延伸到渣口,渣口完全被堵死。这种情况下,只能采取机械清理,利用风镐一点点清理。先从一角挖到渣口,把渣口挖通,从上往下清理。同时做好安全工作,防止塌方。
此次渣口堵主要是对此认识不深,考虑不周造成的,应采取以下措施:使用煤质较好的煤,提高碳含量,减少灰含量,降低同样负荷下渣的产量;石灰石添加量一定要把握好;加强分析和主控、监控。