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6M22-230/160压缩机一段水冷器技改小结

[日期:2009-03-10] 来源:安化  作者:刘琰 郜红斌 [字体: ]

    河南安阳化学工业集团有限责任公司尿素二车间4#压缩机在气温较低的季节运行时,未出现严重的问题,但随着气温的升高,4#机暴露出较多、较严重的问题,主要表现在以下方面。

1.一出压力较高,二入压力低,一段水冷器压差大。一回一关死情况下,一出压力为0.34 MPa(设计为0.20 MPa),而二入压力为0.17 MPa (设计为0.20 MPa),所以压差为0.17 MPa。经测量,发现阻力主要集中在一段水冷器上,在一段水冷器上均匀开3个测压点(2个测压点之间压差均为0.05 MPa左右)后发现压力呈逐级下降趋势,其中一出压力比设计值偏高较多,对压缩机一段安全运行造成较大隐患。

2.一段出口温度明显升高。一回一关死情况下,一出温度高达176 (以前一般情况下为160165 ),温度越高,润滑油焦炭化程度越明显,严重时积炭堵塞气阀,附着在水冷器列管上,严重影响打气量。同时造成设备阻力增加,上游超压,严重威胁压缩机的安全运行。

       3.打气量明显偏小。一回一关死情况下,二段入口压力只有0.17 MPa(正常时应为0.185 MPa),其他各段压力也相应偏低,证明实际气量明显偏低。

       公司针对4#机存在的上述问题,积极采取了以下措施:对压缩机各段水冷器进行酸洗,对各段缸套进行清理;检查一段活塞环,未发现异常;对压缩机一段缸头进行改造,使余隙恢复到正常指标,同时对一段所有的进、出口气阀垫由2 mm厚更换为1 mm,以期待通过减小余隙来增加打气量,同时降低一出温度。

       当系统条件具备后,4#机加满负荷试验,虽然打气量得到提高,但水冷器压差仍然偏大,一出温度依然偏高较多。根据查找原因后分析认为,水冷器可能存在设计缺陷(列管排列间隙过小,折流板间距过窄等),导致水冷器阻力较大及上述各项指标与设计不符,决定对水冷器实施进一步改造。

       1.增大折流板间距,由原来的145 mm增加到270 mm,折流板由原来的22块减少为12块;将每根列管抽出,并将每根列管与管板重新组装在一起。

       2.在减少后的折流板底部增设排污孔,使冷却下来的油污沿着排污孔排入油水分离器,避免油污在列管间积存,影响通过量及换热效果。

       3.利用列管全部被抽出的机会,对列管外的油污用煤油进行彻底清洗,对列管内的污垢用高压水枪清洗,清理出了大量焊渣及污垢;疏通了原来被堵塞的1520根列管。

       经过改造,4#机投运后,一出压力、一出温度明显下降,气量明显增加,二入温度无明显上升 (开机一出压力由原来的0.30 MPa降为0.15 MPa),二入压力为0.11 MPa,一出温度由原来的171 降为131 ;加满负荷后一出压力由原来的0.34 MPa降为0.23 MPa,二入压力为0.172 MPa,一出温度由原来的176 降为159 ;水冷器的阻力由原来的0.17 MPa降为0.05 MPa。改造后,各项指标保持稳定,消除了设备安全隐患,为压缩机安全、稳定、高负荷运行提供了坚实的基础。
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