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过氧化氢装置中萃取塔结构的优化改造

[日期:2009-03-10] 来源:黑化  作者:丁亚静 [字体: ]

    在蒽醌法生产过氧化氢(双氧水)的装置中萃取塔是关键的设备,其运行状况直接关系到过氧化氢的产量和质量。黑化集团公司双氧水厂于1990年投产,生产过氧化氢(27.5%3500 t/a,后因市场需要,公司于1995年、2002年对装置进行了改造。改造后,过氧化氢(27.5%)的产量达到7000 t/a以上,且过氧化氢浓度由27.5%提高到35%。装置改造中的萃取塔只是在原塔的基础上进行了改造,其改造技术已申请了国家专利。

       原萃取塔规格为Φ1400 mm ×23800 mm,不锈钢筛板塔,内有45块筛板,板间距为400 mm,每块板开孔28000个,孔间距为7 mm,孔径为2 mm,每块板由4小块板拼接而成,降液管为Φ60 mm ×300 mm

该萃取塔存在以下问题:

       1.塔板开孔孔径小,开孔率低,造成筛板下有机层厚,积料严重,影响生产,同时生产能力低,产品浓度低;

       2.有些筛板不平整,塔板拼接处密封不好,造成漏液,使一部分工作液直接从间隙中穿过到达塔顶,其中的过氧化氢未能被充分萃取而使萃余液超标;

       3.塔顶分离段容积小,致使塔内分层不清,界面不稳,萃余液中过氧化氢含量高,产品收率低,后处理负荷大;

       4.萃余液分离器容积小,当系统流量增大时,其分离能力明显不够,致使萃余液带水多,同时也限制了生产能力的提高。

       针对以上状况,公司采取了如下改造措施。

       1.扩大筛孔径。将原塔板筛孔由Φ2 mm自下向上呈线性梯度增至Φ2.5 mm ~Φ3.5 mm,开孔率由5.71%增至12.86% ,有利于板下有机层顺利上升,减少积料,同时使过氧化氢的浓度呈线性逐级增高,达到理想浓度。

       2.扩大塔顶分离器容积。在原塔高、塔径、塔帽不变的情况下,拆除最上面1块塔板,因板间距为400 mm,则分离段容积增大了0.62 m3,有利于两相分离。

       3.重新密封。更换不平整塔板,将塔板拼接处重新密封,以避免接缝处漏料而造成萃取效果不佳,萃余液偏高。

       4.扩大萃余液分离器容积。将原萃余液分离器的容积由原来4.24 m3 扩大至5.3 m3 ,以减少萃余液带水量,同时处理量有较大增加,提高了生产能力。

       改造后的萃取塔投入运行后,效果较为理想。

       1.过氧化氢的浓度由原来的27.5%提高到35%;省去了浓缩装置和浓缩过程,节省了化工原料消耗、蒸汽消耗、电耗及人工费等,降低了成本;工作液流量由改造前的24 m3/h提高到40 m3/h,过氧化氢(27.5%)的产量由3500 t/a提高到7000 t/a,最高达到7400 t/a,生产能力在全国同规格塔中处于领先水平。

       2.改造后,塔内筛板下有机层增厚现象消除,原塔积料现象得到改善,且板下有机层适中,板间相界面明显,分散相液滴上升稳定,颗粒均匀,萃取效果良好。

       3.塔顶分离段界面稳定,分层清晰,萃余液中过氧化氢含量明显降低(由0.20.48 g/L降至0.090.23 g/L),后处理负荷减轻,其中浓碱消耗由原来1 m3/d降至现在的0.6 m3/d,白土床中的氧化铝使用周期由原来的2个月延长至3个月。

       4.萃余液分离器分离量能达到生产需要,分离效果很好,萃余液中水含量明显降低(由58 mL/L降至35 mL/L),减少了排污次数和排污量,进而降低了工作液损失和工人的劳动强度。
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