在蒽醌法生产过氧化氢(双氧水)的装置中萃取塔是关键的设备,其运行状况直接关系到过氧化氢的产量和质量。黑化集团公司双氧水厂于1990年投产,生产过氧化氢(27.5%)3500 t/a,后因市场需要,公司于1995年、2002年对装置进行了改造。改造后,过氧化氢(27.5%)的产量达到7000 t/a以上,且过氧化氢浓度由27.5%提高到35%。装置改造中的萃取塔只是在原塔的基础上进行了改造,其改造技术已申请了国家专利。
原萃取塔规格为Φ
该萃取塔存在以下问题:
1.塔板开孔孔径小,开孔率低,造成筛板下有机层厚,积料严重,影响生产,同时生产能力低,产品浓度低;
2.有些筛板不平整,塔板拼接处密封不好,造成漏液,使一部分工作液直接从间隙中穿过到达塔顶,其中的过氧化氢未能被充分萃取而使萃余液超标;
3.塔顶分离段容积小,致使塔内分层不清,界面不稳,萃余液中过氧化氢含量高,产品收率低,后处理负荷大;
4.萃余液分离器容积小,当系统流量增大时,其分离能力明显不够,致使萃余液带水多,同时也限制了生产能力的提高。
针对以上状况,公司采取了如下改造措施。
1.扩大筛孔径。将原塔板筛孔由Φ
2.扩大塔顶分离器容积。在原塔高、塔径、塔帽不变的情况下,拆除最上面1块塔板,因板间距为
3.重新密封。更换不平整塔板,将塔板拼接处重新密封,以避免接缝处漏料而造成萃取效果不佳,萃余液偏高。
4.扩大萃余液分离器容积。将原萃余液分离器的容积由原来
改造后的萃取塔投入运行后,效果较为理想。
1.过氧化氢的浓度由原来的27.5%提高到35%;省去了浓缩装置和浓缩过程,节省了化工原料消耗、蒸汽消耗、电耗及人工费等,降低了成本;工作液流量由改造前的
2.改造后,塔内筛板下有机层增厚现象消除,原塔积料现象得到改善,且板下有机层适中,板间相界面明显,分散相液滴上升稳定,颗粒均匀,萃取效果良好。
3.塔顶分离段界面稳定,分层清晰,萃余液中过氧化氢含量明显降低(由0.2~