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甲醇水冷器煮蜡方法的改进

[日期:2008-04-30] 来源:兖矿国泰  作者:刘颖 齐兆焜 于德玲 [字体: ]

目前,国内甲醇生产装置在新装置开车和催化剂使用后期,普遍出现甲醇水冷器结蜡现象,水冷器结蜡后,会造成水冷器换热效果不好,分离器分离效率下降,进一步影响甲醇产量,形成恶性循环,使甲醇又与新鲜气混合进入合成塔内发生副反应。传统的煮蜡方法必须系统停车,压缩机继续循环打气,在水冷器的壳程通入蒸汽,加热水冷器,使得在水冷器列管内的石蜡熔化并随循环气带入分离器排掉。此方法的主要缺点是系统必须切气泄压,严重影响甲醇产量,同时由于泄压后系统内的气体减少,造成循环量减少,当石蜡熔化后,不能及时带入后系统。鉴于此,兖矿国泰化工有限公司在传统煮蜡的基础上大胆创新,于20072月、3月先后进行了在线煮蜡,获得了成功。

在线煮蜡步骤及注意事项

       1.逐渐关小甲醇水冷器的循环水上水阀门,刚开始可以快关,当阀门剩余量达到1/41/5时,应进行微调,在此调节过程中如果是多台水冷器,则应逐台煮蜡,不可同时进行。

       2.现场人员用红外线测温仪测量甲醇水冷器出口温度,直到温度达到6580 ℃(水冷器壳程设计最高温度为80 ℃)为止,控制室同时监控好分离器后的温度,注意压缩机运行情况。

       3.煮蜡过程中,注意观察分离器液位(煮蜡前将分离器的液位控制在15%20%)及循环水回水温度,此温度升幅为58 /h,并且温度不能超过水冷器壳程设计温度(现场测温人员应在水冷器出口用记号笔圈定数个固定测温点,以便观察其温度变化),当水冷器出口温度、循环水回水温度急剧下降时,则表明水冷器煮蜡结束。

       4.煮蜡结束后,循环水上水阀门逐渐复位,并观察分离器出口温度在煮蜡前后的变化。循环水恢复时,阀门动作不可过快,以免损坏设备。

       5.关闭循环水时,不可用循环水回水调节,因为当回水阀门关闭到一定程度后,壳程内的循环水被加热升压可能会胀坏水冷器。

       在线煮蜡取得的效果

       1.分离器出口温度从57.9 ℃降至48.5 ℃,此温度记录为单台水冷器煮蜡结果,2台水冷器煮蜡结束后分离器出口温度可降至41.5 ℃,效果明显。

       2.系统可正常运行,不受时间和工艺条件限制,只要需要随时可以进行煮蜡,节约开停车成本,同时不影响甲醇产量。

       3.不用增加任何额外附件和投资,只要操作人员严格阀门开关的操作。

       4.及时、有效地回收循环气中的甲醇,经分析,煮蜡前循环气中的甲醇含量为0.96%,煮蜡后甲醇含量降至0.71%

       5.经过分析试验,煮蜡前后循环气中的甲醇浓度降低了26%,以我公司的气量及工况计算,可节约甲醇0.733 t/h,回收甲醇17.6 t/d,甲醇按市场价2800/t计算,则每天可增加效益49280元。

6.进塔甲醇含量由原来的约1.0%降低到0后,甲醇催化剂活性提高,使用寿命延长。甲醇副反应大幅度减少,原料气消耗降低,甲醇质量更优。

       通过在线煮蜡,可以有效地缓解甲醇水冷器结蜡给生产带来的麻烦,降低甲醇的损耗,同时避免了系统的停车。因此,在线煮蜡是一个行之有效的方法。
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