河南安阳九天精细化工有限责任公司的甲胺/DMF生产系统于2003年10月底建成投产,原设计生产能力为1万t/a混甲胺、1万t/a DMF。该甲胺/DMF装置经过近半年的试生产,基本达到设计能力,但在实际生产中存在着诸多问题。
1.甲醇贮槽内的压力为常压,液氨贮槽和共沸物贮槽为1.2 MPa,混胺贮槽内的压力为0.9 MPa。4个贮槽的压力不同,但经过各自计量泵加压至2.5 MPa。由于甲醇计量泵的前后压差较大(接近2.0 MPa),造成该泵的靠背轮、进出口阀座等部件磨损严重,检修更换频繁,给系统高负荷生产和检修工作造成诸多困难。液氨泵、混胺泵和共沸物泵的前后压差较小,但其出口管线存在不同程度的振动。
2.在原设计中存在一定的不足:8台计量泵出口管线弯头过多,造成泵的出口阻力较大;计量泵的入口和出口管线布局不合理,当6台合成配料计量泵同时运行时,泵出口管线和物料总管容易发生共振,造成泵出口管线的弯头焊缝多次出现开裂,致使系统多次紧急停车(最严重时,因为物料总管上的弯头焊缝出现裂纹,系统被迫停车4次/月),给系统的安全、稳定运行带来很大的影响,给公司造成巨大的经济损失。
针对以上情况,进行了如下改造。
1.增加2台接力泵。为了降低8台合成进料计量泵出口压力,缓解8台合成进料计量泵出口管线的振动,在8台合成计量泵的后面新增加了2台合成接力泵(流量
2.由于原设计中计量泵出口物料总管的管径为
3.由于总管与各计量泵连接处的焊缝所承受的应力最大,对材质要求较高,将物料总管材质由碳钢改为加厚的不锈钢。
改造后,经过3个月的运行,取得了良好的效果:8台计量泵运行状况良好,特别是2台甲醇泵能够长周期运行,甲醇泵的检修次数由每月3次减少为3个月1次,检修工作量和维修费用大幅度减少;消除了出口管线共振的不安全隐患,没有发生物料总管焊缝出现裂纹等情况,系统能够安全、稳定、长周期运行;减少了系统停车次数,从而减少了因停车带来的损失,因系统停车1次需8 h,影响混甲胺产量30 t,系统置换排放的物料为2 t,吨甲胺利润以1200元计算,直接经济效益为3.84万元,系统停车次数按1次/2月,则挽回经济损失23.04万元。