宁夏开元丰友化工股份有限公司是1家以无烟煤为原料生产尿素的中型氮肥厂,合成氨工艺采用常压固定间歇式造气炉,半水煤气经常压脱硫、加压ADA变换脱硫、醇烷化精炼工艺,32.0 MPa氨合成,水溶液全循环生产尿素。经过不断技术改造,目前尿素生产能力达到23万t/a。
2006年公司采用醇烷化精炼工艺,副产80%左右的粗甲醇,由于粗甲醇应用不广泛,价格低廉。公司为了实现利润最大化和节能降耗,决定改二塔甲醇精馏装置为三塔甲醇精馏装置。改造后的工艺流程如下。
从粗醇工段送来的浓度为80%左右的粗甲醇到粗醇贮槽,经粗醇泵打到粗醇预热器,由蒸汽冷凝液提温至
从脱醚塔顶冷凝器冷凝下来的液体进入脱醚塔回流槽,经脱醚塔回流泵再打入塔内作为回流液。从排气冷凝器冷凝下来的低沸点液体去杂醇油贮槽。
脱醚塔釜液依次通过加压塔进料泵、预后粗醇预热器进入加压精馏塔,用0.5 MPa蒸汽加热釜液,控制塔釜温度在130~
常压精馏塔塔釜再沸器由加压塔塔顶蒸汽加热,维持塔釜温度在108~
常压精馏塔溶液中还有一部分沸点介于甲醇与水之间的杂醇物,一般聚集在入料口下部,因此,在入料口下部取出杂醇油,经冷却后去杂醇油贮槽。脱醚塔和常压精馏塔的最终不凝气通过脱醚塔液封槽和常压塔液封槽后高空排放。
改为三塔精馏工艺后,通过半年的试运行,吨氨蒸汽消耗从改造前的2.3 t降至1.0 t,残液中甲醇含量最大降低至接近0,并将残液回收至造气夹套,实现了甲醇零排放。同时,经济效益显著提高,按甲醇最低价2000元/t计算并扣除运行成本,甲醇年利润可达2000多万元。