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甲胺装置电加热器泄漏原因及处理

[日期:2009-06-03] 来源:安阳九阳化工  作者:杜刚 王雅萌 [字体: ]

    安阳九阳化工有限公司的甲胺装置设计有2台电加热器(1000 kW),主要是系统开车时为催化剂升温提供热源。电加热器在使用6个月后,在对其例行检查过程中发现,电加热器上部电气接线柱(铜材质)存在轻微的腐蚀,呈蓝色,有氨味。为了避免给设备及装置的安全构成严重的威胁,从电加热管材质、工艺操作和电加热器运行方式3个方面进行了认真的分析。

       1.电热管材质:采用U型专用高性能管状发热元件作为基本发热器材,外壳材质为1Cr18Ni9Ti无缝管;U型弯头部分采用液压除应力处理, 电热丝采用上海合金厂生产的优质镍铬丝Cr20Ni80;绝缘材料为高纯度结晶氧化镁粉,耐温达800 以上,具有良好的绝缘性能和介电强度。

       2.工艺操作:电加热器主要用在系统氮气升温过程中,由于原设计的2根氮气升温管(DN25)过小,氮气升温时最大流量只有150 m3/h,当2台电加热器功率达到50%以上负荷时,无法及时带走电加热器产生的热量,造成局部温度过高,超过其最高设计温度,电加热管变形,造成电加热管出现泄漏。

3.电加热器运行方式:每台电加热器总功率为1000 kW,采用三角型连接,每台分10组,按照一定的方式排列,每组100 kW, 其中9组为接触器,1组为调功器,采用PLC控制。电加热器投用10%时, 1组电加热管开始工作,当投用90%以上负荷时,方可以进行0100 kW调节。此种调节方式的最大弊端是前9组加热管不能实现0100 kW的调节,造成电量的浪费。其次,由于前9组不能实现调功,当电加热器负荷增大时,氮气流量不能及时将电加热管产生的大量热量带走,可能会造成某1组电加热管局部温度过高,使加热管产生变形,出现泄漏。

针对以上分析,采取如下改造措施。

1.拆卸电加热器A,返回厂家进行维修,更换泄漏的电加热管。

2.对电加热器的PLC调控方式进行改造:将原PLC控制设计中的9组接触器、1组调功器改为电加热器,10组电加热管同时具备调功功能,即启动时10组电加热管同时启动,随着电加热器负荷的增加,每组加热管可实现0100 kW的调节。

3.由于氮气只能从混合槽进入系统,设备上未设计预留口,给增加氮气管线带来很大难度。经过认真考虑,利用混合槽的远传液位计液相法兰(DN80 PN4.0),在液相法兰口端增加1400 mm的三通,远传液位计液相根部阀及法兰相应后移400 mm,同时氮气升温管增大至DN80,安装2DN80 PN4.0球阀,1DN20 PN4.0 导淋球阀。这样既无需在设备上重新开孔,又不影响远传液位计的使用,方便增加氮气流量。

    甲胺装置的2台电加热器进行改造后,解决了升温过程中由于局部温度过高造成电加热管泄漏的问题;电炉操作比较方便,由于能够对每组加热管进行调控,可以根据系统物料负荷的大小,随时调节电炉负荷的大小,大大减少了用电量。更为重要的是,解决了电加热管泄漏的问题,提高了电加热器的安全性和可靠性,为系统的高产、稳产提供了坚实的保障。同时,可创经济效益110万元。
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