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柳化精醇系统二塔改三塔小结

[日期:2009-06-03] 来源:柳化  作者:陈玉光 [字体: ]

柳州化工股份有限公司有2套精醇系统,均为二塔精馏工艺,单套系统设计生产能力为1.4t/a2008年初,公司决定扩大精醇系统生产能力,将其中1套二塔精馏系统改造为三塔精馏系统,单套精醇系统生产能力提高到5t/a。为实现这一目标,必须改变原生产工艺,在预精馏塔(简称预塔)与主精馏塔(简称主塔)之间新增加1个加压精馏塔(简称加压塔),改二塔精馏工艺为三塔精馏工艺,同时更换预塔、主塔塔板,提高单塔负荷。具体改造如下。

预塔的改造

1.更换预塔塔板

     预塔原装有61层塔板,塔板为加高舌形斜孔筛板塔,塔板间距为300 mm。改造时更换预塔塔板,更换前需先将旧塔板整体割除(从塔盘支撑圈与塔壁之间的焊缝处割除,割口要平整),保留塔筒体。新塔板为径向侧导喷射塔板,板间距扩大至400 mm,共装46层。安装新塔板时,先逐层焊好塔盘支撑圈,然后将焊接时产生的焊渣敲净清除,以免焊渣带入系统而导致流量调节阀堵塞。塔内清理工作完成后,再逐层安装新塔盘。

2.改造预塔回流管线

       原预塔回流管线上没有设置调节阀组,调节回流量时只能用回流泵出口阀手动调节,操作十分不便。借系统改造的机会,在预塔回流管上新增1组调节阀,将仪表信号引入DCS系统,根据生产需要调节回流比。

3.加大预塔回流收集槽

       原预塔回流收集槽容积为2 m3,系统生产能力扩大后,预塔冷凝后的甲醇量增加了约1倍,回流收集槽极易满槽,不利于甲醇油水的萃取分离。改造时在原预塔回流收集槽旁并联13 m3的回流收集槽,使回流收集槽总容积达到5 m3,保证预塔的排油效果。

4.更换预塔再沸器

       原预塔再沸器换热面积为30 m2,考虑到扩产后预塔负荷加大,更换1台换热面积为80 m2的预塔再沸器。

5.改造预塔冷凝器

原预塔冷凝器使用年限过长,列管内漏严重,改造时将其整体更换,新装2台冷凝器。预塔顶的甲醇气先经一级冷凝器,再到二级冷凝器后放空。一级冷凝液与二级冷凝液分开采出,以保证预塔回流液中轻组分的脱除。

主塔的改造

1.更换主塔塔板

主塔原有93层塔板,需将旧塔板全部割除,方法同上。新塔板为70层,板间距400 mm

2.调整主塔进料位置

       主塔原进料口为141719层,工艺调整后,需增大提馏段高度,把主塔进料位置提高到272931层,平时选择29层进料。将原进料口用盲板封死,新开3个进料口。

3.主塔排油口改造

新增363840层主塔排油口,采出异庚酮,保证精醇产品质量。

4.主塔冷凝器改造

       取消原主塔4台小冷凝器,新增2台主塔冷凝器,串联使用。一级冷凝器换热面积达到450 m2,二级冷凝器作为一级冷凝器的补充,可根据主塔放空温度高低决定二级冷凝器开或不开。

5. 改造主塔采出位置

       原主塔采出位置在主塔顶部,从塔板直接采出。新增加压塔后,由于加压塔采出管与主塔采出管在进入中间贮槽前要并管,而加压塔采出管压力达到0.5 MPa以上,若主塔仍从塔板采出,则会造成 2根采出管产生压力差,导致主塔无法正常采出。因此,将主塔采出位置改到主塔回流管上,使主塔能够正常采出。

新增加压塔

       在系统改造过程中,新增1台Φ1000 mm加压塔(塔板为70层,塔操作压力控制在0.6 MPa)。加压塔的工艺流程为:从预塔底部采出的甲醇液经过预热器预热到110 以上,通过加压塔进料泵送入加压塔。加压塔顶不设冷凝器,加压塔顶的甲醇气直接作为主塔再沸器的热源,与主塔底甲醇液进行换热,冷凝后进入加压塔回流收集槽作为加压塔回流液。此工艺充分利用了加压塔产生的热量,节省了主塔蒸汽。

       1.加压塔回流收集槽顶设置放空管

       加压塔操作压力达到0.6 MPa,考虑到安全操作的需要,在加压塔回流收集槽顶部配置放空管及压力调节阀组,并在旁路设置安全阀。一旦发生加压塔超压,可及时卸压到主塔,经冷却后不凝气放空。

       2.加压塔的采出

       加压塔成品采出位置选在加压塔回流收集槽顶部,采出的精醇成品温度高达100 ,将加压塔采出的精醇与预塔进料的粗甲醇进行换热,充分利用加压塔产生的热量,换热后的成品精醇再经冷却采出至中间成品贮槽。

       3.加压塔再沸器排出冷凝水的再利用

加压塔再沸器的壳程在换热后生成大量的高热量冷凝水,温度达到110 ,将这部分冷凝水用来给加压塔进料甲醇换热。

       改造效果

       我公司精醇系统从二塔精馏工艺改为三塔精馏工艺后,经过系统清洗、试投料开车,至今已运行了半年多,产量达到6.5 t/h,基本上达到5t/a的目标;吨精醇系统蒸汽耗达到1.45 t,产品质量满足GB338-2004标准;二塔精馏工艺成功改为三塔精馏工艺为另1套精醇系统的扩产改造奠定了基础。但系统运行中还存在一些问题,系统蒸汽耗有待下降。
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