柳州化工股份有限公司有2套精醇系统,均为二塔精馏工艺,单套系统设计生产能力为1.4万t/a。2008年初,公司决定扩大精醇系统生产能力,将其中1套二塔精馏系统改造为三塔精馏系统,单套精醇系统生产能力提高到5万t/a。为实现这一目标,必须改变原生产工艺,在预精馏塔(简称预塔)与主精馏塔(简称主塔)之间新增加1个加压精馏塔(简称加压塔),改二塔精馏工艺为三塔精馏工艺,同时更换预塔、主塔塔板,提高单塔负荷。具体改造如下。
预塔的改造
1.更换预塔塔板
预塔原装有61层塔板,塔板为加高舌形斜孔筛板塔,塔板间距为
2.改造预塔回流管线
原预塔回流管线上没有设置调节阀组,调节回流量时只能用回流泵出口阀手动调节,操作十分不便。借系统改造的机会,在预塔回流管上新增1组调节阀,将仪表信号引入DCS系统,根据生产需要调节回流比。
3.加大预塔回流收集槽
原预塔回流收集槽容积为
4.更换预塔再沸器
原预塔再沸器换热面积为
5.改造预塔冷凝器
原预塔冷凝器使用年限过长,列管内漏严重,改造时将其整体更换,新装2台冷凝器。预塔顶的甲醇气先经一级冷凝器,再到二级冷凝器后放空。一级冷凝液与二级冷凝液分开采出,以保证预塔回流液中轻组分的脱除。
主塔的改造
1.更换主塔塔板
主塔原有93层塔板,需将旧塔板全部割除,方法同上。新塔板为70层,板间距
2.调整主塔进料位置
主塔原进料口为14、17、19层,工艺调整后,需增大提馏段高度,把主塔进料位置提高到27、29、31层,平时选择29层进料。将原进料口用盲板封死,新开3个进料口。
3.主塔排油口改造
新增36、38、40层主塔排油口,采出异庚酮,保证精醇产品质量。
4.主塔冷凝器改造
取消原主塔4台小冷凝器,新增2台主塔冷凝器,串联使用。一级冷凝器换热面积达到
5. 改造主塔采出位置
原主塔采出位置在主塔顶部,从塔板直接采出。新增加压塔后,由于加压塔采出管与主塔采出管在进入中间贮槽前要并管,而加压塔采出管压力达到0.5 MPa以上,若主塔仍从塔板采出,则会造成 2根采出管产生压力差,导致主塔无法正常采出。因此,将主塔采出位置改到主塔回流管上,使主塔能够正常采出。
新增加压塔
在系统改造过程中,新增1台Φ
1.加压塔回流收集槽顶设置放空管
加压塔操作压力达到0.6 MPa,考虑到安全操作的需要,在加压塔回流收集槽顶部配置放空管及压力调节阀组,并在旁路设置安全阀。一旦发生加压塔超压,可及时卸压到主塔,经冷却后不凝气放空。
2.加压塔的采出
加压塔成品采出位置选在加压塔回流收集槽顶部,采出的精醇成品温度高达
3.加压塔再沸器排出冷凝水的再利用
加压塔再沸器的壳程在换热后生成大量的高热量冷凝水,温度达到
改造效果
我公司精醇系统从二塔精馏工艺改为三塔精馏工艺后,经过系统清洗、试投料开车,至今已运行了半年多,产量达到6.5 t/h,基本上达到5万t/a的目标;吨精醇系统蒸汽耗达到1.45 t,产品质量满足GB338-2004标准;二塔精馏工艺成功改为三塔精馏工艺为另1套精醇系统的扩产改造奠定了基础。但系统运行中还存在一些问题,系统蒸汽耗有待下降。