吉林长山化肥集团的2套尿素装置均采用水溶液全循环法,分别建于1969年和1989年。原设计生产能力为11万t/a,由于近几年公司相继进行了“12·25”和“18·30”等节能改造,尤其是原料路线改变后,合成氨系统的生产能力有了大幅度提高,目前具备了18万t/a的生产能力,实际运行已突破560 t/d,这就要求尿素装置具备30万t/a的能力,即1000 t/d(原设计能力为666 t/d)。但尿素装置始终没有作过大的改动,为满足合成氨系统的生产需要,被迫超生产负荷,甚至以牺牲消耗指标为代价,根本没有操作弹性,2套装置的蒸发分离器在高负荷生产时经常出现气相带液现象,一、二表液中尿素含量高,尤其是二段蒸发分离器因物料流速已超过设计值,冲刷腐蚀相当严重,造成筒体多处减薄、泄漏,真空度降低,严重影响了尿素产品质量,使生产装置难以维持稳定、长周期运行,因而蒸发分离器的改造势在必行。
传统尿塔结构,原料液氨、二氧化碳和返回合成塔的甲铵液由塔底三物料管进入塔内,由于氨与二氧化碳生成氨基甲铵的剧烈反应,导致尿塔局部过热,三物料虽经过底部多块旋流板的混合作用,仍有少部分二氧化碳未能参与反应;物料在塔内上升过程中,经过每一块筛板型塔盘都在继续反应,传统塔板溶液是经过塔板与塔壁之间的环隙上升的,由于塔壁效应,液流速度减缓,而上升的气流是经过筛板上筛孔上升的,所以造成气、液接触时间短。从总的温度梯度上看,塔底温度高,顶、底有6~10 ℃的温差,生产强度增加时,温差还会上升。顶部温度较低,这是影响甲铵脱水生成尿素反应的区域。另外,传统尿塔内安装的塔板数量不够,在塔板区段,板间距又过大,且未布置塔板的上部空塔段较高,使已生成较多尿素的物料通过塔顶第1块塔板后,在空塔段的上升过程中,由于上、下物料浓度差形成的重度差而导致液体返混。
针对上述状况,公司决定对蒸发加热器、分离器和塔板进行改造。
1.更换二段蒸发加热器及分离器,老系统二段蒸发加热器13 m3和新系统二段蒸发加热器11 m3均改为20 m3;老系统二段蒸发分离器Φ1400 mm、高3670 mm和新系统二段蒸发分离器Φ1414 mm、高3927 mm均设计为Φ1600 mm、高4285 mm。这样不但使系统正常生产,处于理想的运行负荷,同时各项消耗有明显的降低。
2.在合成塔内件的改造中,若采用远东公司的新型内件,约需要70万元。考虑到公司的资金问题,决定在原有工艺基础上进行改造。目前尿素合成塔有效容积为41 m3,内有塔板12层,其中下部5层为折流板,上部7层为筛板。为减少由于上、下物料浓度差形成的重度差而导致液体返混,增加塔板效率,决定增加2块筛板,以缩短塔上部的空塔段距离,使塔内分成更多的反应区,当物流经过筛板时,由于截面积缩小,流速加大,增加了湍流,增加了氨与二氧化碳的接触面积,加快了反应速度,提高了二氧化碳的转化率。
另外,传统塔板的溶液是经过塔板与塔壁之间的环隙上升的,为减少由于塔壁效应带来的不良影响,改造中用挡圈封堵环隙。
通过以上改造,降低了消耗,解决了气相带液的问题,使一、二表液尿素含量达到工艺指标,且增加了装置生产能力(现单套系统生产能力已达到22 t/h,可多产尿素65000 t/a),提高了尿素的优等品率,年可节约资金30万元;合成塔塔板的改造,有效地提高了二氧化碳的转化率;改造投资低,总投资仅15.2万元,与更换远东公司的新型塔板相比,可节约58.4万元。总之,该改造属于投资少、见效快、实施效果明显的项目。