阅读新闻

影响合成氨产量的原因及对策

[日期:2008-05-04] 来源:济南化肥厂  作者:张志翠 周荷珍 [字体: ]

济南化肥厂有限责任公司合成氨系统为联醇生产,公司为进一步提高合成氨生产能力,降低生产成本,对影响合成氨产量的因素进行了分析,并采取了相应的对策。

1.压缩机一段气体入口温度为变换气冷却器气体出口温度,因变换冷却塔冷却水为循环水,水温较高(夏季一般在28 以上,冬季在20 以上),并且较脏,冷却效率低,致使气体出口温度高,一般在2530 。通过研究讨论,将循环水改为一次水,一次水分两个来源:一路为合成水冷器冷却水一次水的部分回水,因压力较高可直接送入变换冷却塔内;另一路为脱碳水冷器回水及合成水冷器一次水倒淋,由泵加压后入塔。两路水都较循环水水温低且较清洁。

2.运转设备对合成氨产量的影响因素较大,压缩机活门返气严重、更换频繁,五、六段胀圈频繁损坏,二段水冷器漏气严重。对此将原钢制阀片更换为PEK型阀片;定期更换活塞环,以减小活塞环的间隙;备用水冷器检修后利用停车机会将其替换二段水冷器,替换下来的水冷器检修后作为备用。循环机填料漏气严重,更换磨损的活塞杆,填料内径减小1 mm。  3.变换CO含量高,粗甲醇产量高。对此应控制好变换蒸汽用量,根据生产情况将五段气CO含量控制在指标之内,因甲醇催化剂在使用中后期调整醇氨比在25%以下。

4.操作条件不稳定。入合成塔气体氢比太高或太低都不利于氨的合成,新的小造气炉投入使用后氢比能较好控制在54%57%之间;造气入炉煤采用优质晋城煤,减少甲烷、硫的含量;醇洗塔重新投入使用,稳定入塔微量;由合成循环气甲烷含量控制合成塔压力,吹出气压力在0.18 MPa以下。

5.合成塔合成率低。合成催化剂更换不到1年,处于使用前期;控制好入口氨含量,即控制好氨冷器加氨量,氨冷器气体出口温度严格在(0±5)℃,氨冷器定期排污。

       通过以上原因分析及整改,变换气温度夏季可达到25 以下,冬季22 以下;压缩机开、停车次数减少,稳定了生产,大大提高了合成氨产量,日增加产量7.15 t,月平均增产214.5 t,按市场价2200/t计,每月增加效益471900元。
阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款