河南中原大化集团有限责任公司合成氨装置的工艺空气压缩机(02K001)是由MS-3002型工业燃气轮机驱动的离心式压缩机,采用两缸五段压缩方式,低压缸2MCL805分为两段,高压缸3MCL457分为三段。为防止压缩机在开停车过程中或遇到不正常情况时发生喘振,在压缩机低压缸一段出口分离器(
分离器(
在空气压缩机开车过程中,当全关低压缸防喘振阀HV02002后,在关高压缸防喘振阀FV02001提压时,压缩机出口流量从
原因分析
对分离器(
冷却器在分离器前面,其冷却水压力为0.42 MPa,工艺空气压力为0.15 MPa ,水冷却器泄漏后,冷却水进入工艺空气侧,因冷却水长期不断进入工艺空气管道,使冷却水中的矿物质和添加剂(主要是聚磷酸盐、锌盐)在管道内壁形成沉淀,堆积成白色污垢。利用停车机会,对水冷却器漏管进行堵漏,并对水冷却器的冷却水增设旁路,降低冷却水压力,但并没有完全避免冷却水进入工艺空气管道。后来更换1台新的水冷却器,不久后又发生了泄漏,循环冷却水进入工艺空气侧,造成原来干燥的污垢遇水后松散脱落,脱落的污垢被工艺空气带入分离器(
解决措施
1.利用停车期间对分离器内部清理,栅板进行了酸洗除垢。
2.解决水冷却器的泄漏问题,避免出现内漏。在目前泄漏不可避免的情况下,投用水冷却器冷却水旁路,通过上水阀开度的调整,降低水冷却器内冷却水压力,以减少冷却水进入工艺空气管道的水量。
3.因水冷却器长期泄漏,分离器上游管道内污垢会逐渐增厚,为避免机组运行中圬垢脱落后堵塞管道造成压缩机喘振,在分离器空气入口加1块不锈钢折流板,使气流带来的颗粒状腐蚀物落入分离器底部,避免其直接进入栅板发生堵塞。
4.更换水冷却器至分离器之间的管道,减少腐蚀物的来源。
以上措施实施后,分离器过滤栅板全部复位后,重新启动压缩机。当轴转速升到其额定转速的94.5%时,全关低压缸防喘振阀HV02002,压缩机出口流量为