阅读新闻

平顶山飞行化工造气型煤改造

[日期:2008-05-04] 来源:平煤集团飞行化工  作者:王军义 [字体: ]

河南平顶山煤业集团飞行化工有限责任公司自2003年在造气分厂试烧型煤以来,在节能降耗、降低成本方面发挥了一定的作用。但随着市场竞争的加剧,这种优势已不太明显,其原因在于机械化效率低,生产工艺落后,制出的型煤含水量一般在12%14%,这些型煤稍加晾干就被加入炉子,所以在型煤入炉时二次破碎量很大,这势必会影响炉子的制气及半水煤气的有效成分。为了彻底解决这些问题,公司对造气做了进一步改造,主要从设备及工艺两方面着手。

设备部分

1.现场爬坡皮带尾端的最高高度为 22 m,皮带框架若采用混凝土框架,质量可靠,但混凝土框架占用的空间大,必须改变皮带的走向且工期长。因当时工程进度要求很紧且现场场地有限,公司大胆采用H钢做支架,中间用角钢做斜支撑,拉住两侧的钢支架,这样既保证了皮带框架的强度,又使皮带坡度控制在14°的允许范围以内。

2.根据生产要求所建烘干塔需达到的工艺指标(烘干塔的产量达到20 t/h,烘干后煤球的含水率不大于2%),自行设计了与烘干塔配套的热风炉(10 m×6 m×2.3 m)。根据现场情况,热风炉炉顶弧度不能太大,但由于热风炉跨度较大,建成后的炉子两侧墙壁将受到炉顶较大蹬力,如不采取有效的防护措施,将有可能坍塌。为此,我们在热风炉两侧墙壁外且紧靠墙壁处各竖起2根工字钢,对称的2根工字钢用Φ20 mm的圆钢牵引,以保证其强度。

3.烘干系统一次投料试车成功,但是烘干塔出物料处粉尘特别大,现场环境十分恶劣。结合立式烘干塔的使用工况及要求,在烘干塔的出口处增设一种冲激式除尘装置(湿式除尘),这种除尘装置的最大优点是占地面积小、处理风量大,自投用后使用效果很好。

4.刚制出的煤棒由皮带向烘干塔输送时,由于煤棒在皮带上打滑,到处都是散落的煤棒,现场又脏、又乱。为此,把废旧的皮带从中间割开,安装于上料皮带的两侧作为挡墙,这样就有效地解决了煤棒掉落的问题。

5.造气炉对入炉原料要求很高,原料的碎粉应尽可能减少,否则,过多的碎粉入炉,不仅造成炉子床层阻力增大而影响制气,还会使带出物猛增,造成炉子原料及显热的浪费。经在爬坡皮带尾端增设1个筛子后,使原料在入炉前再次进入筛子,筛下的碎粉则由溜管送到楼下后回用。

6.公司原采用以往白煤、焦炭常用的阀杆长、外密封的加焦机,这种加焦机加料时阀杆下落,加入的原料落到阀座后向四周散落,它适用于一次加入原料较多、出气量大的炉子。而烧型煤的炉子一般风量及每次原料加入量均不大,若还选用原来的加焦机,在固定床中间加入的原料就不够多,风量波动大时炭层就可能被吹翻。为此,本次改造选用了阀杆短、内密封的加焦机,需加料时阀杆上提,原料由炉口落入炉内, 原料集中在炉内固定床的中间。

工艺部分

1.我公司制作煤棒的技术比较成熟,经过一段时间的摸索,也找到了煤球制作的技巧。在制作煤球时,特别需要注意的是往煤球机输送的物料既要均匀,又要量足,保证皮带的连续输送,提高煤球机的出球率,降低碎粉。

2.型煤在烘干塔中停留的时间一般取决于风量、风温及型煤入塔量。我公司选用的风机是1×10 5 m3 /h,型煤如满负荷(20 t/h)运行,进烘干塔的风温是150 左右时,在仓中停留的时间为5 h左右。

改造效果

    造气系统改造完毕投用至今,各项工艺指标均达到了预期的效果。现在使用型煤的造气炉炉况运行平稳,炉子带出物明显减少,制气效率得到了显著提高,大约提高5%。造气消耗成本大幅下降,由原来吨氨2 t降到1.8 t;物料全部采用皮带传送,型煤工段的整体面貌大为改观。
阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款