安阳化学工业集团有限责任公司原料气分厂“8·
为解决上述问题,仪表车间提议取消三菱PLC,其实现的功能改由AB的PLC来实现。为实现这一转换,首先应在AB的1#~4# PLC控制站中分别加装吹风气回收后阀门动作及联锁,并要求达到如下控制。
1.当回收开关处于关闭状态时,回收阀始终处于关闭状态。
2.当回收开关处于开启状态时,烟囱阀始终处于关闭状态,此时回收阀代替原烟囱阀的所有功能,从而实现吹风气的回收。
3.当系统掉电或人为需要紧急停车时,无论烟囱阀和回收阀处于什么状态,都应立即恢复到安全停车状态,即烟囱阀开,回收阀关。
4.当煤气炉处于停车状态时,烟囱阀始终处于开启状态,回收阀始终处于关闭状态。如果误操作打开了回收阀开关,则以上2个阀门的状态位置不变,即在煤气炉处于停车状态时,回收阀开关不起作用。
5.9#煤气炉与老区7#、8#煤气炉共用1个配风阀,由老区控制其开、关,其联锁关系也由老区控制;10#~12#煤气炉共用1个配风阀,当10#、11#或12#煤气炉中的任意1台煤气炉在开车状态并发出配风阀开启指令时,则配风阀开启。只有3台煤气炉同时关闭配风阀时,配风阀才关闭,当3台煤气炉处于停车状态时,配风阀处于关闭状态。
改造方案
1.取消三菱PLC输入、输出信号及其外围配线,由AB的PLC直接控制烟囱阀、回收阀及配风阀的开关和烟囱阀、回收阀的联锁功能。需注意的是:烟囱阀得电关,失电开;回收阀和配风阀得电开,失电关。
2.PLC程序及监控画面的程序改动:首先去掉向三菱PLC的所有输出,在原程序中将烟囱阀的控制部分加以改动,并加入回收开关控制,改动时要考虑吹风阶段、开车状态、紧急停车状态、回收状态以及烟囱阀在第1个循环中的状态等诸多因素;然后加入对回收阀的控制程序,设计程序时要考虑回收状态、开车状态、吹风阶段和紧急停车等条件限制;在10#~12#煤气炉PLC中加入配风阀的开关控制,各PLC输出配风阀状态与回收阀状态一致;在监控画面中分别加入4台煤气炉回收开关及回收阀的反馈状态显示,在10#~12#煤气炉各个重要的操作画面加入配风阀状态显示;因各煤气炉分别由PLC独立控制,为了使各煤气炉操作互不影响,减少安全事故的发生,将配风阀控制设计为继电器电路控制。
改造中遇到的问题及解决
在完成程序调试后,按照设计接线并单炉试验成功,但在系统联调时,出现配风阀不动作的现象,即PLC有输出信号,并且单炉配风阀继电器动作正常,而最后输出的K31继电器不动作。经测量,继电器K31的线圈13、14脚有24VDC,且继电器K31良好。经过认真检查、分析后认为是10#煤气炉继电器K30、11#煤气炉继电器K14、12#煤气炉继电器K30上触点所接的24VDC正极与继电器K31线圈的13脚所接的负极为不同路电源,没有构成回路,这就造成了虽有电压,但继电器不动作的现象。经过整改,配风阀运行正常。当然,还可以通过多个24 V电源共地的方法来解决上述问题,只是需要改动的面更大些。
系统改造后运行将近1年的时间,改造的相应程序及硬件配线均没有故障现象发生,充分证明了AB公司的PLC硬件和软件的优越性。改造后,简化了控制结构,减少了中间环节,消除了事故隐患,方便了工艺操作,提高了煤气的质量。同时充分利用了现有资源,节约了改造及维护费用。