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Φ2650 mm造气炉改造运行小结

[日期:2009-08-17] 来源:湖南化工职业技术学院,衡山金贝尔化工有限公司  作者:李平辉 田伟 军黄铃 李军 [字体: ]

    衡山金贝尔化工有限公司是1家以型煤为原料生产碳铵并副产小苏打的民营企业,造气采用固定床间歇气化工艺。造气系统进行改造前有4台Φ2400 mm造气炉,气化强度675 m3/m2·h),单炉产气量3050 m3/h,单炉合成氨产量22 t/d,合成氨装置生产能力约2.6t/a。该公司为了提高造气和合成氨生产能力,2007年将4台造气炉由Φ2400 mm改成Φ2650 mm,并做了其他一些相应的改造,具体改造如下。

       1.造气系统流程基本没改变,原料仍采用腐植酸煤棒。

       2.为缩短建设周期,造气厂房在原框架式结构基础上,只对部分进行加固,但由于新厂房场地空间不足,无法安装蒸汽过热器,取消了过热器。

       3.原来吹风气直接放空,改造时投资500万元,增加了吹风气回收系统,设计产气量19 t/h,实际产气量13 t/h

       4.烟囱不再设水封底座,烟囱阀由废锅顶部移至上行除尘器出口,烟囱管固定于钢结构厂房上方,直接向大气排放,虽然排放时不再经过废锅会造成显热损失,但吹风时的吹风气一般去吹风气余热回收装置,排放极小,对造气的节能影响不大。

       5.为防止造气炉送风、制气时相互串气,增设了煤气总阀;造气风机选用450 m3/min2.5 kPa

       6.为了使进入造气炉的低压蒸汽分布均匀,进造气炉的蒸汽管增加到了3根。

       7. 4台Φ2650 mm造气炉的废热锅炉、洗气塔共用(洗气塔Φ2000 mm,采用空塔喷淋)。

       8.造气炉水夹套内径由Φ2400 mm改为Φ2650 mm,外径由Φ2650 mm改为Φ2970 mm

       9.送风管及阀门改为DN600,入炉蒸汽管道阀门采用DN200,下行管道阀门改为DN600。管径加大,使风量、蒸汽量加大,制气阻力下降,能较显著提高产气量。

       10.气柜由原来1000 m3增加到1800 m3,满足了生产需要。

经过以上改造后的运行实践表明,Φ2650 mm造气炉的整个循环时间仍为120 s,运行负荷高于Φ2400 mm造气炉,单炉产气量增加到4990 m3/h4台Φ2650 mm造气炉的产气量提高了64%;合成氨生产能力达3.8t/a,提高了54%,小苏打生产能力3000 t/a;吨氨煤消耗有所下降;Φ2650 mm造气炉炉温稳定,下灰正常,蒸汽分解率略有提高,渣中残碳基本没变;洗气塔使用效果良好,既保证了气液充分接触,又避免了填料堵塞,煤气温度比改造前下降约5 ;吹风气回收系统的投用,具有显著的经济效益和社会效益。
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