云南云维集团沾化分公司1台无锡锅炉厂1999年11月生产的循环流化床锅炉,型号为UG35/3.82-M33,于
锅炉排渣为底部排渣,用捞渣机进行定期排渣。捞渣机投入运行以来,存在以下缺陷。
1.捞渣机为间隔式捞渣,需人工开关渣门,存在粉尘、高温危害,并且作业人员劳动强度大、环境差,不符合职业健康安全的要求。
2.放渣过程中高温灰渣落下,容易伤人且在需要关闭阀门时不易控制,从而导致渣外排过量,锅炉床层过低,发生锅炉结焦停炉。
3.捞渣机捞渣时需用水冷却高温灰渣,从而导致水污染,增加了污水的排放。
4.高温渣的热量无法回收。
经公司研究决定,用高效滚筒冷渣器替代捞渣机。
冷渣器主要由进渣斗,出渣斗,冷却装置,双层水冷圆筒体,托辊装置,底座,进、出口冷却水用旋转接头,压力、温度报警装置,驱动装置,变频控制系统等组成。冷渣器工作原理:高温炉渣从放渣门中进入渣斗,再进入水冷圆筒体内,在冷却装置中不断滚动、翻转或抛起,向出渣口移动,同时灰渣的热量通过冷却装置及圆筒体的内胆传导,与冷却水换热,并通过冷却水将热量带走,将冷却水从30 ℃提高到80 ℃后送除氧器作为锅炉给水,降低了温度的灰渣从排渣斗排出,经皮带送渣仓。
捞渣机改造成冷渣器后,取得了较好的效果。
1.安全可靠,在冷渣器上装有低水压、高水温报警装置,从而保证了冷渣器不出现缺水及超温烧坏的情况;
2.不需要定期开关放渣门,实现了连续自动排渣,降低了劳动强度;
3.渣系统、水系统密封性能较好,现场灰尘、污水减少,极大地改善了工作环境,实现了污水零排放;
4.可在极短的时间将1000 ℃左右的高温渣迅速冷却至100 ℃以下,灰渣的物理显热回收率在90%以上,回水温度可以达80 ℃;
5.通过变频调速器改变滚筒转速来调节排渣量,从而适应锅炉不同负荷的需要;
6.冷却装置可以从筒体内抽出,使筒体和冷却装置分离,可能存在的故障一目了然,方便检修。
冷渣器的运行维护需注意以下几点:
1.必须定期对各运转部件加润滑油脂,确保润滑良好;
2.当冷渣器调整到低速或临时停下时,定期打开冷渣器筒体上的排气阀,排出冷却水中的气体,确保冷却水充分冷却;
3.停炉后重新开启冷渣器必须待机器运转平稳后,缓慢打开排渣阀门,让机器逐步升温膨胀;
4.提高冷渣器转速、增加进渣量时也应缓慢打开排渣阀门,让机器逐步升温膨胀;
5.停冷渣器时应先关闭排渣阀,机器空负荷运转0.5 h以上确认无渣排出,方可停下冷渣器;
6.每年应对冷渣器进行1次大修。