山西兰花煤化工有限责任公司第1期项目“18·30”于2004年8月投产,设计能力为18万t/a合成氨、30万t/a尿素,系统日趋稳定,次年达产达效。在运行过程中,尿素系统消耗日趋偏高,主要原因是我公司3台CO2压缩机(型号为4M32-186,配套电机功率2000 kW)设计为两开一备,由于打气量长期不达标,只能三机轻负荷生产。为此,我公司与厂方多次探讨和研究,最终决定由厂方免费对其进行逐台技改。
改造前,三机长时间运行,无备机,更无计划检修,给维护保养带来诸多不便;三机电耗、油耗等偏高,导致尿素制造成本的增加;双机运行仅能生产尿素970 t/d左右,严重制约公司大气量、满负荷、连续性生产。
针对以上情况,我公司积极与厂方联系,由厂家和我公司相关人员于2007年4月成立技术功关组,经过多方技术论证,最终确定技术方案 。先对1台机组进行改造,试运行后再决定是否对其余2台改造。2007年10月对1#CO2压缩机改造,将该机四段缸内径由Φ340 mm改为Φ320 mm,四段缸排气活门直径由Φ220 mm改为Φ240mm,四段缸进、排气活门直径由Φ150 mm改为Φ170 mm。
2007年11月中旬改造完成,一次开车成功,运行情况良好,主要表现如下:
1.经改造的1#机与原来1台并联使用,尿素产量达1010 t/d左右,完全满足生产,改造后该机可增加尿素产量35 t/d左右;
2.改造后,机组操作电流由245 A降至237 A;
3.改造后,单机打气量在9500 m3/h左右,比原来增加500 m3/h左右,但与设计11150 m3/h还有差距,有待进一步改造,并将对另2台进行改造;
4.改造后,双机运行可满足生产,预计尿素产量可达1050 t/d,电耗和油耗等大幅度下降,按电价0.259元/kW·h,单机按照70%运行,仅此一项年节约电费261万元,效益可观。