天津吉华化工有限公司给自动仪表配套使用的是2台老式的空气压缩机(南京生产),2级压缩。夏季运转时二段出口温度过高(尤其是夏季高温期,温度超过
为减少一次水的排放浪费,公司提出以下2个解决方案。
1.购置1台列管冷却器,费用2.2万元。考虑现在的2台机组结构布置紧凑,如果设置在中间则除了费用增加还影响操作。故未采用此方案。
2.现有的2台空压机各自附带1套独立的水冷器和油分,这样总有1台冷却器和油分处于备用状态,如果串联2台冷却油分,重新组合配置管道,即可降低送出系统气体的温度。这样巧妙的串联方案可以省去制作1台冷却器的费用,余下的1台缓冲罐还可以作为他用,从而巧妙的节省了资金。
所需设备及主要材料有Φ
如果此设备及其管道、阀门出了问题将直接影响全厂的生产安全。上面我公司的串联水冷器油分的方案,水冷器在运行中发生泄漏,这样就威胁到了全厂的自动控制系统,幸好有一次短停机会,避免了给公司造成损失。对此,我公司采取如下改造方案:将1#空压机的出口管和1#空压机的空气罐进行控制性对接,就可以避免停机检修,从而保证生产的安全。
改造后运行状况和结果:对该方案实施不停车对接,并且补充下发了操作规程,使用效果良好,提高了系统运行的安全性。