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WSA硫回收装置废热锅炉套管损坏原因及解决措施

[日期:2009-11-05] 来源:柳化  作者:徐佩辉 [字体: ]

广西柳州化工股份有限公司的WSA硫回收装置是为公司26t/a的壳牌合成氨装置配套的环保装置,目的是将合成氨装置分离出来的H2S气体通过WSA硫回收工艺(湿法制硫酸工艺)生产98%硫酸,减少H2S气体排放。

WSA硫回收装置中,H2S气体在焚烧炉内焚烧后转化成 SO2工艺气,经与焚烧炉紧紧相连的废热锅炉回收热量后进入SO2反应器转化成SO3SO3再与水结合生成产品硫酸。为使H2S气体焚烧完全,必须让焚烧炉在较高的温度下(900 以上)操作,温度越高,H2S气体焚烧越完全。而为使废热锅炉不被高温的工艺气烧坏,在废热锅炉的进气端套上一段耐高温的材质为AISI-310的管子(以下简称套管),套管之间用耐高温的浇铸料填充。

装置于2007426投入运行,820发现套管被严重烧坏。

公司对套管被烧坏部位进行了X光衍射(XRD)分析,并用扫描电子显微镜(SEM)和能量分散X光(EDX)进行了成分检查。

X光衍射分析显示样品中的晶状组分是Fe2O3(约占40)Fe3O4 (约占 60 %)。扫描电子显微镜和能量分散X光检查显示1个连续的晶状结构,主要含有 Fe O,也就是X光衍射确定的Fe2O3 Fe3O4。此外,扫描电子显微镜和能量分散X光检查显示还含有少量氧化铬(约为氧化铁的1/10),同时还有微量氧化镍和氧化铝。这些氧化铬、氧化镍和氧化铝作为较小的颗粒出现在非常大的氧化铁结构之间。

查询操作记录,从426816,焚烧炉的操作温度基本控制在9901020 ℃之间,最高时达1100 。焚烧炉总长7.5 m,测温点设在焚烧炉的中部,距套管3.6 m

    由于开车初期H2S少,为保证焚烧炉的温度,助燃气量增加到250600 m3/h,助燃气体成分为H2 64.5%CH4 14%N2 21.5%。由于喷嘴的原因,助燃气燃烧后的火焰长,直接烧到套管上,导致套管承受的温度比所测的焚烧炉的温度高。2008316在焚烧炉的尾部距套管0.3 m的地方加设了1个测温点,测得的温度比焚烧炉中部的温度高5055 ℃。

    结果说明:在正常使用条件下,材质为AISI-310的套管上的氧化层应主要由Cr2O3组成。然而,在目前情况下,金属管的被烧坏部位主要含有氧化铁,仅有少量的氧化铬。从套管被严重烧坏以及烧坏部位的成分表明,套管在非常高的温度下发生了剧烈的氧化,剧烈的氧化导致钢的铬损耗。由于失去Cr2O3保护,从而加快了套管的损坏。另外,样品中的氧化铝主要来源于焚烧炉的耐火浇铸料。

2008220,公司更换废热锅炉的全部套管,并降低焚烧炉的操作温度到900970 ,后又在焚烧炉内距套管1.75 m处加设一道防火墙,避免火焰直接烧到套管。经改造后,测得焚烧炉尾部的温度比中部低2030

2008106,检查套管,套管完好无损。

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