广西柳州化工股份有限公司的WSA硫回收装置是为公司26万t/a的壳牌合成氨装置配套的环保装置,目的是将合成氨装置分离出来的H2S气体通过WSA硫回收工艺(湿法制硫酸工艺)生产98%硫酸,减少H2S气体排放。
在WSA硫回收装置中,H2S气体在焚烧炉内焚烧后转化成 SO2工艺气,经与焚烧炉紧紧相连的废热锅炉回收热量后进入SO2反应器转化成SO3,SO3再与水结合生成产品硫酸。为使H2S气体焚烧完全,必须让焚烧炉在较高的温度下(
装置于
公司对套管被烧坏部位进行了X光衍射(XRD)分析,并用扫描电子显微镜(SEM)和能量分散X光(EDX)进行了成分检查。
X光衍射分析显示样品中的晶状组分是Fe2O3(约占40%)和Fe3O4 (约占 60 %)。扫描电子显微镜和能量分散X光检查显示1个连续的晶状结构,主要含有 Fe 和 O,也就是X光衍射确定的Fe2O3 和 Fe3O4。此外,扫描电子显微镜和能量分散X光检查显示还含有少量氧化铬(约为氧化铁的1/10),同时还有微量氧化镍和氧化铝。这些氧化铬、氧化镍和氧化铝作为较小的颗粒出现在非常大的氧化铁结构之间。
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由于开车初期H2S少,为保证焚烧炉的温度,助燃气量增加到250~600 m3/h,助燃气体成分为H2 64.5%、CH4 14%,N2 21.5%。由于喷嘴的原因,助燃气燃烧后的火焰长,直接烧到套管上,导致套管承受的温度比所测的焚烧炉的温度高。
结果说明:在正常使用条件下,材质为AISI-310的套管上的氧化层应主要由Cr2O3组成。然而,在目前情况下,金属管的被烧坏部位主要含有氧化铁,仅有少量的氧化铬。从套管被严重烧坏以及烧坏部位的成分表明,套管在非常高的温度下发生了剧烈的氧化,剧烈的氧化导致钢的铬损耗。由于失去Cr2O3保护,从而加快了套管的损坏。另外,样品中的氧化铝主要来源于焚烧炉的耐火浇铸料。