我公司热电工段380 V、200 kW废锅泵是工艺流程中的关键设备,由于电动机容量较大,设计采用了ABB公司生产的PSTB软启动器,以实现机组平滑启动。在使用过程中,机组跳车频繁,运行极不稳定,经过统计,跳车绝大部分原因是由PSTB装置本身软故障引起的。在公司配有PSTB装置的其他机组也有类似现象,这给公司生产造成极大被动,带来较大经济损失。
改造前机组启动运行过程:合上主电源开关QF、控制电源开关QF1,按下启动按钮SB2,MKB保护器启动回路运行,KA动作,KA一对长开接点接通PSTB装置启动回路,软启动开始运行,电动机通过PSTB装置平滑启动,软启动检测到启动结束,PSTB装置全压运行,内部全压旁路接触器KM1动作,启动过程结束,电动机通过KM1接触器三相主触头保持运行。
PSTB装置本身软故障出现,内部全压旁路接触器KM1释放,电动机失去电源,机组故障跳车。
我公司分析认为机组之所以运行极不稳定,主要是PSTB装置经常出现通信软故障,消除PSTB装置软故障是关键。但PSTB装置故障瞬间出现,机组跳车后马上消失,请供应商协助排查,没查出原因。不用PSTB装置将机组改为直接全压启动,由于机组容量偏大,启动瞬间母线压降太大,影响同母线其他机组的正常运行,也不可行。
进一步分析可以看到,设计PSTB装置主要是为了降低启动电流,一旦机组启动结束,机组进入正常运行状态,PSTB装置不再需要,机组停止也对其不需要。
改造后,机组启动并保持正常运行状态后,PSTB装置全压信号继电器KA2吸合,KA2触点接通KM回路,机组外部旁路接触器KM吸合,与KM1并联保持正常运行状态。KM接触器长开辅助接点接通KS时间继电器,KS吸合,KS常闭接点10 s后打开,PSTB装置退出运行,KA2释放,KM1释放,电动机靠KM保持正常运行。
改造后,由于是通过外部旁路接触器KM来保持机组的正常运行,PSTB装置不参与运行过程,其软故障影响不到机组的正常运行, 改造后机组运行一直非常稳定,给公司带来极大经济效益及安全效益。