山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司生产总氨43万t/a、尿素60万t/a、甲醇15万t/a,下设3个合成氨分厂、1个甲醇分厂、1个尿素分厂,甲醇分厂的气化工段工艺采用熔渣-非熔渣两段炉来生产煤气,3个合成氨造气系统全部采用固定床煤气发生炉来生产半水煤气。
公司二分厂生产合成氨(总氨)8万t/a,造气车间拥有Φ
该公司一分厂造气工段属于新建系统,煤气流程采用了多炉共用1台过热器和1台洗气塔流程,上、下行煤气显热全部进行回收。装置建成投产后,效果显著,单台Φ
改造前,二分厂存在的如下问题:
1.单炉单塔,热量回收效率低;
2.有水封存在,制气系统阻力大,导致单炉发气量低;
3.现场设备凌乱,跑、冒、滴、漏多,白煤消耗高;
4.洗气塔出口温度高,影响罗茨机、压缩机的有效打气量。
考虑到二分厂造气楼高度已经无法改变,很难改变床层阻力,同时也为了保证正常生产需要,造气车间的改造项目主要从吹风气回收系统和煤气流程系统来改造。吹风气系统的改造将使用一分厂的吹风气回收系统,一分厂回收系统另外新建1套。由于一分厂的吹风气回收系统设计为9台Φ
改造历经
1.煤气系统阻力大大降低。阻力由原来洗气塔进口测得的10665.76~11998.98 Pa降为5332.88~6666.10 Pa,主要原因是改造前洗气塔进口管插入水面以下
2.洗气塔出口气体温度达到
3.生产总氨达到240~250 t,单炉日产氨量达到45 t。
4.吨氨消耗白煤降到1220~
5.单炉发气量明显提高。在煤质及工艺条件基本未做调整前提下,改造前开6台炉,时常还会出现供气紧的情况,改造后基本上开5.5台炉就可满足后工段用气。