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山西丰喜临猗分公司造气炉系统改造

[日期:2009-11-17] 来源:山西丰喜临猗分公司  作者:樊少波 [字体: ]

山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司生产总氨43t/a、尿素60t/a、甲醇15t/a,下设3个合成氨分厂、1个甲醇分厂、1个尿素分厂,甲醇分厂的气化工段工艺采用熔渣-非熔渣两段炉来生产煤气,3个合成氨造气系统全部采用固定床煤气发生炉来生产半水煤气。

公司二分厂生产合成氨(总氨)8t/a,造气车间拥有Φ2400 mm固定床煤气炉7台,正常生产时开六备一。造气系统采用的是单台炉子对应单台洗气塔和单台过热器流程,洗气塔出口煤气总管有2根,直径分别为Φ800 mm和Φ600 mm,正常送气时洗气塔进口阻力为10665.7611998.98 Pa,气柜静压为3726.53 Pa,吨氨消耗白煤12901310 kg,生产经常出现供气紧而发生滑汞柱等现象。

该公司一分厂造气工段属于新建系统,煤气流程采用了多炉共用1台过热器和1台洗气塔流程,上、下行煤气显热全部进行回收。装置建成投产后,效果显著,单台Φ2650 mm煤气炉发气量达到900010000 m3/h,单炉产氨量达到60 t/d,吨氨消耗白煤也在1150 kg。分析主要原因是煤气系统阻力小,从洗气塔进口水封处测量的压力由原来的10665.7611998.98 Pa降低为6666.107999.32 Pa,单炉发气量大大提高。

改造前,二分厂存在的如下问题:

1.单炉单塔,热量回收效率低;

2.有水封存在,制气系统阻力大,导致单炉发气量低;

3.现场设备凌乱,跑、冒、滴、漏多,白煤消耗高;

4.洗气塔出口温度高,影响罗茨机、压缩机的有效打气量。

考虑到二分厂造气楼高度已经无法改变,很难改变床层阻力,同时也为了保证正常生产需要,造气车间的改造项目主要从吹风气回收系统和煤气流程系统来改造。吹风气系统的改造将使用一分厂的吹风气回收系统,一分厂回收系统另外新建1套。由于一分厂的吹风气回收系统设计为9台Φ2650 mm炉子,所以此装置用于回收二分厂造气Φ2400 mm的炉子绰绰有余。

       改造历经1 a的时间,煤气系统全部改造完成,改造后效果非常明显,主要体现在以下几点。

1.煤气系统阻力大大降低。阻力由原来洗气塔进口测得的10665.7611998.98 Pa降为5332.886666.10 Pa,主要原因是改造前洗气塔进口管插入水面以下100 mm,改造后进口管未插入水中,取消了洗气塔水封装置,改用煤总阀代替;煤气总管也由原来的Φ800 mm和Φ600 mm管改为一根Φ1200 mm管。

2.洗气塔出口气体温度达到45 。改造前洗气塔出口温度为50 ,主要原因分析是下行煤气经过过热器和煤气废锅,显热得到回收。

3.生产总氨达到240250 t,单炉日产氨量达到45 t

4.吨氨消耗白煤降到12201230 kg,降低了80 kg,全年共节约白煤6330 t。白煤按900/t计算,全年共节约效益570万元。

5.单炉发气量明显提高。在煤质及工艺条件基本未做调整前提下,改造前开6台炉,时常还会出现供气紧的情况,改造后基本上开5.5台炉就可满足后工段用气。

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