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降低造气消耗的有效途径

[日期:2009-12-15] 来源:山西丰喜临猗分公司  作者:樊少波 李志顺 [字体: ]

合成氨生产中造气原料消耗占造气煤气成本的95%以上,吨氨消耗每降低10 kg,吨氨成本就降低9.8元左右(每吨煤价按照980元计),我公司造气车间的吨氨消耗控制在1250 kg左右,18t/a合成氨装置年可节约费用为176.4万元左右,在降低造气消耗方面有以下经验。

风压的控制

我公司的鼓风机型号为D700型,炉子直径为2650 mm,每3台炉共用1台鼓风机,风机风压控制在24~25 kPa,因此单台炉的风压控制在24 kPa左右较为合适。风压的选择与系统阻力、工艺流程、所烧煤种都有很大关系。

有效降低系统阻力是气化炉提高发气量的关键途径。首先要保证设备管道的通径,各管道内的气体流速在条件允许的情况下尽量选择低流速,但是低流速会造成设备管径较大,增加改造费用。为了降低设备改造费用,选择合适的管径和流速是关键所在,我公司的管径和流速分别为:空气总管管径为Φ1000 mm,流速为15 m/s;蒸汽总管管径为Φ426 mm,流速为30 m/s;煤气总管管径为Φ2200 mm,流速为5 m/s。我公司所用煤种为阳泉块、晋城块、阳泉粒、型煤。  

入炉煤的控制

1.粒度控制

我公司最大颗粒与最小颗粒的比例控制在5~8 mm之间。在这个范围内,可使气化炉的气化反应比较完全,从而有效降低消耗。

2.品种控制

       入炉煤在煤质品种上不能差异太大,所以对造气原料煤的品种必须分开,最起码要品种相近的煤放在一起入炉,品种差别大的煤可小部分掺烧或单炉纯烧,这样在操作上也好调节。

       3.水分控制

       入炉的煤如果水分含量较高会造成炉内热量损失,有条件的厂家可将入炉原料放在室内备用一部分,这样在下雨天气时可利用室内原料来生产,以降低炉内热量损失,间接的降低原料消耗。

操作方面的控制

1.天气变化

    在下雨或下雪的天气,由于空气的湿度较大,水蒸气含量较高,炉内部会损失一部分热量来蒸发这部分额外的水蒸气,所以应及时加、减吹风时间。在不影响正常发气量的情况下,加减1~2 s吹风时间是简洁有效的控制方法。尤其在夏季,昼夜温差较大、下雨频繁,在这些情况下,操作工的及时调节就显得相当重要。

2.平衡控制

造气工段需要控制好热量平衡和位置平衡。热量平衡的控制可以从单炉发气量大小和灰渣质量好坏判断。如果卸下的灰大块较多且硬度较硬,说明炉子下吹蒸汽量较大,应适当减少下吹蒸汽用量或减少下吹制气时间;如果卸下的灰含沫量多且返碳多,说明炉子上吹蒸汽量较大,应适当减少上吹蒸汽用量或减少上吹制气时间。位置平衡的控制可以从灰仓温度上和炉底温度上判断。如果灰仓温度呈下降趋势,则炉条机适当调快点,不能等灰仓温度或炉底温度降到一定程度然后再迅速调大炉条机,这样很可能造成一边或两边同时塌碳的危险,从而造成气化层失衡,影响发气量,增加了煤耗。如果灰仓温度呈上升趋势,则炉条机适当调慢点,不能等灰仓温度或炉底温度升到一定程度然后再调小或停炉条机。

设备方面的配套

    通过实际运行可以看出,设备配套合理,工艺流程简洁,系统阻力较小,煤耗相对就会降低,尤其是在鼓风机的选型上,应根据各厂的实际炉型及台数选择,首先保证风压。我公司的煤气炉为Φ2650 mm,配套鼓风机为D700型,而且3台炉子共用1台鼓风机,风压基本维持在24~25 kPa之间。

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