河南龙宇煤化工有限公司1期500万t/a甲醇装置采用壳牌Shell粉煤气化制甲醇,该装置的捞渣机从2008年4月份投入使用到11月份,在半年的运行过程中,因设计负荷偏低、制造等原因,经常出现传动链卡链、跳链、绷断,两套圆环连因受力不均而出现不等长,刮板和壳体的刮、卡、碰等现象,并当气化炉负荷到80%以上时,捞渣机的出力根本无法满足生产要求。捞渣机的运行情况直接制约着气化装置,甚至整个公司的稳定运行。
运行中存在的问题
1.由于捞渣机的负荷满足不了生产的需要,造成渣的积累,导致捞渣机的负荷逐渐加大,出现大链条跑偏的现象。大链条的跑偏导致捞渣机两侧小链条受力不均匀,一般是电机驱动侧的小链条受力大,因此这边的小链条经常因跑偏出现链条被卡或断链现象。
2.由于捞渣机的负荷满足不了生产的需要,导致2次排渣在时间间隔内不能全部捞出。随着渣的逐渐积累,导致捞渣机的负荷越来越大,特别是在刚排渣结束时,随着捞渣机内的渣沉积在底部,对刮板的阻力逐渐增大,导致驱动电机超电流而跳车。
3.每次排的渣都或多或少的含有一些细渣或没有燃烧完全的煤泥,这些细渣和煤泥很容易粘在刮板上,使捞渣机在运行过程中导致电流增大和链条受力增大,导致捞渣机出现跳车和链条断裂现象。
4.当捞渣机两侧的大链条受力不均匀时,捞渣机的链条会出现跑偏现象,造成刮板在运行过程中会出现与壳体摩擦、碰撞,严重增加捞渣机的负荷和降低刮板的使用寿命,甚至带来刮板脱落。
改造方案
1.捞渣机由单驱动改为双驱动,去掉原来的电机和变频器,更换2台新的电机(7.5kW)和电机变频器。
2.将驱动轮的直径由
3.增加刮板的冲洗水,对捞渣机刮板进行连续和间断的冲洗。
4.控制柜的控制逻辑重新设计,新的逻辑同时控制2个变频器。
改造后的运行效果
改造后,两侧的链条受力均匀,再经过液压胀紧装置调整后,彻底改变了链条跑偏和受力不均匀的问题,刮板运行1周时刮出的渣明显增多,在2次排渣间隔的时间内,能把渣完全捞走,避免了渣在捞渣机内的累积;驱动轮的直径改为
改造后捞渣机的性能得到很大的提高,到目前为止,捞渣机运行稳定,在气化炉满负荷时,捞渣机仍然运行平稳,没有发生过跳车和设备损坏的现象,完全能适应气化炉的需要。
捞渣机运行不稳定的关键原因在设计负荷不能满足实际要求,如再购买1台能力更大的捞渣机,购机费用需300万元左右,而改造成本大约30万元左右,仅设备成本就节约270万元左右。同时也彻底解决了因捞渣机原因迫使气化炉减负荷或停车的情况,其效益更是巨大。