河南煤业化工集团中原大化公司50万t/a甲醇装置于2008年5月建成投产,煤气化技术采用壳牌煤气化工艺(SCGP),设计能力为处理设计煤种2000 t/d。
事故原因
1.开车前对激冷气管线未进行充分预热,干气和湿气混合后激冷气温度控制出现低于
2.激冷气入口管线伴热效果不好,局部温度出现低于
3.激冷气与合成气的激冷比设计为1∶1,试车阶段壳牌专家建议增大激冷比至1.1∶1,导致干气量不足,干气进气调节阀始终在95%开度,调节幅度小,一旦工况发生波动,干气调节可能跟不上,导致出现温度低于
事故处理:打开压缩机入口法兰,用螺丝刀清理叶轮上附着的氯化铵结晶;打开压缩机入口过滤器,对入口管线进行吹扫。
结晶预防
1.在开车时提前对激冷气管线进行循环升温,预热整个系统,将温度提高到要求的
2.因干气至入口过滤器激冷管线阀门13TV0020较窄,激冷气量增大后温度不够,增加1条DN100的旁路,增加干气管线来的
3.入口管线增加伴热管线。
4.正常生产时13TV0020控制指标提至
5.操作人员应严密监控K-1301振值,防止因振动过大而损坏设备。
6.停车后及时充分置换K-1301以及激冷气管线,防止残余合成气内产生氯化铵结晶。
7.短期停车时,对压缩机入口管线进行充氮保护,打开压缩机入口两位阀13XV0035,关闭压缩机出口两位阀13XV0036及压缩机密封吹扫排气放空阀,打开压缩机氮气密封气,使压缩机缸体内压力保持微正压,从而确保入口管线保持微正压。
8.长期停车时,打开13XV0035,关闭13XV0036及压缩机密封吹扫排气放空阀,关闭压缩机所有密封气,在压缩机入口导淋处接空分装置临时低压氮气管,确保入口管线保持微正压。
9.在开车前预热激冷气管线时,观察入口过滤器压差13PDIA0073情况,如果出现持续升高的趋势,需打开过滤器进行清理,防止生产过程中因压差高而被迫停车。
经过一系列技术改造与操作工艺指标的调整,彻底解决了激冷气压缩机结晶问题并为停车保护提供了可行的方案,为气化装置的长周期运行奠定了坚实的基础。