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贵州美丰H22Ⅲ-165/320型压缩机送气方法的改进

[日期:2010-01-07] 来源:贵州美丰化工  作者:文方元 刘五七 刘坤 [字体: ]

贵州美丰化工有限责任公司合成一车间有6H22-165/320型的氢氮气压缩机,在开车正常后,五开一备。以往在压缩机开机时采用传统的高压机加压送气方法,半水煤气从高压机一段到六段逐级进行加压,当三段压力稍高于总管压力后,三段送气,四、五、六段气缸、管道、水冷器、缓冲器、分离器内全部是加压后的半水煤气,三段送气正常后,五、六段必须进行彻底的置换,待合格后方能正常送气,五段、六段分别要置换3~4 min,置换共需6 min,损失了大量的有效气体。

用传统的高压机加压送气方法,我车间曾多次发生微量事故,造成系统减量,生产波动,严重的导致合成塔催化剂中毒垮温,影响合成催化剂的长周期、安全、稳定运行。送气发生微量事故有如下原因:高压机加压送气不严格按照车间规定执行,置换时间不够,四、五、六段煤气未置换干净;操作人员配合不当,五段副线阀在送气时关闭不及时,净化气未经铜洗脱除少量的COCO2就直接送到合成塔;高压机倒机过程中配合不当,造成变换负荷波动,发生微量。

为从根本上解决这个问题,公司决定改变传统的送气操作方法,一、二、三段用半水煤气加压,四、五、六段用净化气加压,这样半水煤气不再进入四、五、六段,三段压力很快达到系统压力,缩短一、二、三段加压时间,同时缩短五段置换时间,约1 min即可送五段,减少了有效气体的损失。由于四、五、六段是用净化气加压,避免了因置换不干净而造成微量波动,从根本上杜绝了微量事故的发生。

经过充分调查论证之后,20089月,公司首先在其中一个轮班开始试验操作,多次都取得了成功。随后在四大轮班进行了推广,并制定了规范的操作程序,统一操作,上报公司生产部批准正式执行。

高压机执行新的加压送气方法几个多月来,开、倒机发生微量事故为零、合成塔催化剂中毒为零,每次开、倒机加压送气时间缩短4 min,按每月开、倒机30次计算,每月可节约时间120 min,可多生产合成氨5 t,可增加产值1.5万元。

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