双加压装置是云南解化集团有限公司1997年由美国引进的1套10万t/a硝酸的二手生产装置,空气过滤器是该装置净化空气的主要设备。
运行中存在的问题
1.空气过滤器滤芯中的过滤布经常受潮,导致空气吸入阻力大,从而造成吸入空气量减小,严重时还会引起“四合一”压缩机机组的喘振跳车,同时还造成滤芯使用周期短,更换频繁,生产成本增加。
2.吸入的空气中含灰尘太多,空气过滤器不能将灰尘完全过滤干净,夹带到空气压缩机一、二段后造成压缩机打气量差;带到空气压缩机中冷器后影响中冷器的冷却效果;带到氨氧化炉后影响氨的氧化率和铂金网的使用周期,增加铂金网损耗。
3.即使是在使用新的过滤芯子的情况下,进入空气压缩机的空气量仅为27000~
4.在一、二段空气压缩机内壁、空气压缩机中冷器及氨氧化炉铂金网表面有铁锈,影响空气压缩机打气量和中冷器的冷却效果,导致空气压缩机二段出口空气温度高,影响氨氧化炉氨气的处理量和铂金网的使用周期。
原因分析
1.空气过滤器安装在空气压缩机厂房(框架式,四周无墙)旁南面,且安装高度比“四合一”压缩机机组(包括氧化氮、空气、蒸汽透平、尾气透平压缩机)低,在生产过程中“四合一”压缩机机组产生的热空气、蒸汽、油烟易被吸入到空气过滤器中,从而导致空气过滤器滤芯的滤布受潮。
2.空气过滤器安装位置离地面仅有
3.装置设计空气过滤器为东、南、西三面进气,每面装有9个过滤芯,在使用新过滤芯的情况下最多吸入空气量为
4.一、二段空气压缩机内壁、空气压缩机中冷器及氨氧化炉铂金网表面有腐蚀后脱落的铁锈,说明空气过滤器已被腐蚀,经检查发现是由于滤芯框架(碳钢)受潮腐蚀后脱落下的铁锈随空气进入了后面的设备中。
改造措施
1.把入口空气过滤器的位置抬高并超出“四合一”机组厂房房顶,同时把三面(29个滤芯)进气改为四面(36个滤芯)进气,以提高吸入空气过滤器的空气源质量,增大流通面积。
2.增加2台与原空气过滤器规格型号相同的空气过滤器。
3.滤芯框架的材质由碳钢改为不锈钢。
改造效果
空气过滤器经上述改造后,进入空气压缩机的空气量由改造前的27000~