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造气炉渣粉碎系统的改造

[日期:2010-01-07] 来源:山东济南盛源化肥有限责任公司  作者:赵永霞 [字体: ]

山东济南盛源化肥有限责任公司三废锅炉主要燃料为造气炉渣,并且要求将炉渣中无可燃物的大块炉渣(50 mm以上)分离出来,以免在炉膛内飞灰带走热量,同时要求炉渣粉碎粒度在8 mm以下。由于所选造气炉渣粉碎系统设备配置和选型不合理,造成生产能力低,机械运转时间长,电耗高,环锤破碎机经常堵塞筛板,环锤磨损量大,备件成本及检修成本高,工人劳动强度大,致使系统无法正常生产,从而保证不了三废锅炉生产用料。因此,炉渣粉碎系统改进势在必行。

造气炉渣直接进入晃动筛进行3级筛分:1级为50 mm以上大块炉渣,筛出后运走处理,不进入炉渣成品仓;2级为8~50 mm待破碎炉渣;3级为8 mm以下成品炉渣。

改进前筛分中遇到的问题

1.雨雪天气或炉渣湿时不宜筛分,筛孔易堵塞。主要控制指标水分达30%以上(指标为8%),严重影响了粉碎系统的稳定生产。

2.筛分能力小(15 t/h),满足不了生产负荷的要求。随着生产负荷的加大,该回转筛已满足不了生产的需求,筛分时间延长,职工劳动强度加大。    

3.筛网因炉渣重力作用易松动,经常脱落,既影响生产,又增加维修费用,月维修费用在0.3万元左右。

4.因为筛体主轴长,所承受扭矩过大,经常发生主轴疲劳断裂,容易引起设备事故,带来不安全因素。

改进措施

1.将回转筛改为晃动筛,并将筛板改为50 mm分级和8 mm分级两部分,解决了湿炉渣不宜筛分的难题;

2.将筛板由2 m加至3.6 m,延长过筛时间,筛分彻底,效果明显;

3.筛分能力加大(50 t/h),满足生产的需求,缩短了筛分时间,降低职工劳动强度。

改进后,筛分效果明显,雨雪天气或炉渣湿时,筛孔不堵塞,主要控制指标水分达30%以上(指标为8%),不影响粉碎系统的稳定生产,因此创造的效率每月在3万元以上;筛分时间缩短,职工劳动强度明显减小;维修方便,便于巡检和及时发现问题。1 a来振动筛运行良好,减少维修费用约3.6万元。

改进前破碎中遇到的问题

1.所有炉渣先进入颚式破碎机进行粗磨,负荷大,易堵塞,而且炉渣中无可燃物的大块炉渣(50 mm以上)进入炉渣成品仓,然后进入炉膛,不但不产生热能反而带走热量,给三废锅炉起到了反作用。

2.雨雪天气或炉渣湿时,不宜破碎,环锤破碎机底板筛孔易堵塞,严重影响了粉碎系统的稳定生产,因此影响的效率每月在5万元左右。

3.破碎能力小(15 t/h),满足不了生产负荷的要求。随着生产负荷的加大,该破碎机已满足不了生产的需求,破碎时间长,职工劳动强度大。

4.破碎机主要易损件:环锤磨损严重,更换频繁(使用周期仅为60~80 h),既影响生产,又增加维修费用,月维修费用在0.8万元左右。

改进措施

1.因炉渣中无可燃物的大块炉渣(50 mm以上)已经分离出来,所以鄂式破碎机已经不起作用,将颚式破碎机去掉,降低电耗。

2.将环锤破碎机换成圆锥破碎机,圆锥破碎机具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点,生产能力为50 t/h,干湿炉渣都不堵塞,粒度符合生产要求,全部密封,粉尘不飞扬。

改进后,破碎效果明显,雨雪天气或炉渣湿时不堵塞,主要控制指标水分达30%以上(指标为8%),不影响粉碎系统的稳定生产,因此创造的效率每月在5万元以上。为稳定炉况创造了先决条件;破碎时间缩短,职工劳动强度明显减小;维修方便,便于巡检和及时发现问题。1 a来破碎机运行良好,减少维修费用10万元。

通过改进与完善,造气炉渣粉碎系统由原来生产15 t/h增加到50 t/h,机械运转时间缩短,工人劳动强度降低;由于去掉了颚式破碎机,再加上机械运转时间短,炉渣粉碎系统用电总功率降低,节约了电能,每年节电9kW·h;因机械磨损少,设备使用周期长,每年可减少维修费用约13.6万元;现场没有粉尘污染现象发生,降低了工人劳动强度。现在每班清灰岗位只需1名工人就可完成当班任务(改进前需3名工人)。

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